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东信二分厂多措实现产量成本双丰收

来源:中国棉纺织协会 发布时间:2016年09月02日
湖南东信集团有限公司月底盘存传来喜讯:该公司二分厂本月产量超700吨,较品种结构转型前增加百分之七十左右,超额完成该公司下达的计划产量。在管理人员未增加,管理架构基本没改变的情况下,吨纱成本跟产品转型前相比下降百分之三十左右。

筒子管纱打不完,自络水捻设备告急,筒子积纱筒管落纱袋告急;产量增加,筒纱蒸不完,蒸纱锅告急;前纺打包机因产量高下脚增加,打包机告急……一个月来,东信集团二分厂在克服人力资源紧张、高温等困难情况下,还克服了转型带来的人员不适应、设备不适应、环境不适应等等,转变观念,改变招工模式,改变管理模式,各项工作有序进行,做到忙而不乱,确保开台计划和产量计划完成,确保市场下单按时交单到位。抢产量同时,质量上也采取了一系列举措,保证质量特别是重点品种质量的稳定。

东信集团二分厂成立了某重点品种示范区。采取重点品种重点守关的工作方法。一是成立以苏总为组长的重点品种防错把关小组,综合部肖部、各工序生产主管、工长负责重点品种的防错把关工作,做到严防死守,不出差错。要求各工序将重点品种做好“三定”管理,即:定台看车,定专人验收空捻结头,定点成包。考虑到筒子工序是出厂前的“海关”工序,成包场地狭小,物流不畅,定置管理不到位,克服生产紧张与搬迁任务重的困难,集中组织力量在短时间内将4台自络移位安装,腾出场地设立重点品种专用成包区,进一步规范生产流程与防错管理。二是成立以吴总为组长的重点品种质量攻关小组,定期组织召开专题会,对反馈的问题及时组织整改。8月中旬,二分厂接到客户反馈:9.9支竹节整经断头偏高现象。产品转型前筒子空捻结头基本都是气捻生产,结头质量基本没有客户投诉,转型后的品种全部改用水捻机台打纱,对空捻质量提出了更高的要求,筒子工序彻底转变思想观念,将水捻维护的项目、周期与管理方法重新规范,空捻结头的质量把关没捷径可走,每天锭锭排查,逐一板头,同时实验室配合筒子加大对空捻强力的测试频次,做到锭锭过关,确保整改到位。

经过一段时间的规范、梳理,目前东信集团二分厂已基本适应低支纱快节奏生产模式,围绕分厂下达的产量目标,各工序、轮班你追我赶抢产量,管理团队迎难而上,齐心协办抓生产的士气日益高涨。

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