烘筒排水不畅
现象:无论是新型浆纱机还是传统浆纱机,无论是高架烘房还是落地平行烘房,其烘筒排水系统都容易发生故障,而且这类故障不太容易被发现。烘筒位置接近地面的机型则更容易发生排水不畅的故障。
排除:排查这类故障时可通过温控装置的温度显示来判断,比如设定好温度,其他烘筒很快能达到设定温度,而某个烘筒达到设定温度值很慢,或者不能到达设定值,就可判断有发生排水不畅故障的可能。通过打开烘筒冷凝水直放阀门,观察冷凝水的排放情况来判断。在浆纱机正常运转条件下,打开冷凝水直放阀门,冷凝水带有少量蒸气,在1分钟~2分钟内能很快排完的就属正常,如果较长时间不能排完,则可能已有故障发生。
为降低烘筒排水系统故障,要做到虹吸管安装正确,在不摩擦内壁的条件下,虹吸管与烘筒内壁最低点尽可能靠近;冷凝水排水管道不能太小,每只烘筒的排水管径不小于20毫米,4个烘筒合并排水管径不小于40毫米,烘筒总排水管径不小于65毫米。疏水器的质量很关键,要定期检查清洗,保持状态完好。在操作上,开冷车前要将烘筒内冷凝水排尽。采用锅炉供汽的,要尽可能缩短供汽管路,且注意保温及沿途疏水排放,锅炉的水位要控制好,蒸汽压力要达标,减少蒸汽带水。
浆纱机自动升速故障
现象:在生产中,正常浆纱的浆纱机突然自动升速,且车速越来越高,超出正常工艺设定范围。值车工按下降速按钮,车速逐步降到正常工艺设定范围。松开降速按钮,机台又自动升速,车速越来越高,超出正常范围,不能正常运行。
排除:打开触摸屏的设定界面,在功能项目中查看,发现“回潮率自动控制”功能项下是“开启”的,将其调成“关闭”后,机台自动升速现象消失,只有在按下升速按钮时才逐步升速,故障排除。
有张力自动调节器,纱却被拉断
现象:一台箱幅为3.6米的UA308型浆纱机在使用几年后,发现拖引辊中部压不住纱,在下轴纱被割断纱时,拖引辊中部的纱明显回缩到干区,造成干区的纱松弛交结。为此公司购买了一个
排除:浆纱机在干区设有张力辊,在张力辊处安装有角位移电位器,通过检测张力辊位置的高低来间接测得纱线在干区的张力大小,将其结果反馈到PLC,PLC调整变频电机的转动比来维持干区张力处在一定范围,进行自动调节。开始怀疑干区自动调节部分有问题,经检查角位移电位器和线路均无问题。由于是更换拖引辊后出现的问题,遂查找拖引辊,发现新拖引辊的直径比原拖引辊直径大得多,在触摸屏上输人新的拖引辊直径后,机台运行正常,干区纱线张力稳定,未出现纱被拉断现象,故障排除。
拖引辊压不住纱,压力越大,纱越松。
现象:在运转中,一台浆纱机拖引辊上的加压辊中部压不住纱,在下轴割纱时,中部的纱往干区回缩严重。值车工将压力调大,结果,压力越大,纱回缩现象越严重。
排除:在机台上查看,发现当压力数值较小时,加压力调大,纱压得越紧;但当压力达到一定数值时,压力再往大调整,拖引辊中部的纱越压不紧;将压力再往小调整后,中部的纱不再松弛,反而被压紧。
张力调节机构功率匹配不当
现象:在正常车速时,张力(伸长)因车速变化产生明显差异。车速降低后(爬行时最明显),张力调节机构的输出功率显著降低。有些浆纱机张力调节机构,在正常维护前提下,也经常发生故障。
排除:浆纱机传动部件(调节装置)的功率不匹配,也可以说传动部件在低车速时,能够传递的功率是不够的。解决这个问题最简单的办法是将调节装置的进轴速度提高,出轴速度同比降低即可,张力(伸长)调节装置并不需要选大型号的。在浆纱机最高设计车速时,不要超过该装置的最大许可转速。这样浆纱传动部件低速运行时,传递功率的能力就能大幅 提高,从而解决了功率不匹配的问题,降低了机械故障,稳定了浆纱张力。