(1)TY-288系列高效练漂助剂的应用
多年来,国内外同行都在孜孜不倦地探索原生麻混纺、交织织物印染前处理练漂工艺,力图解决传统工艺中的烧碱煮练和次氯酸钠漂白问题,以求达到绿色环保、清洁生产、节能降耗、降本增效的目的。江苏省常州市国泰东南印染有限公司和陕西省西安今朝化工有限责任公司密切合作,从2003年4月份开始起对原生麻混纺、交织织物的印染前处理练漂工艺进行了有益探索。不断地改进助剂,优化工艺,进行了大量的小样、中样试验,已试生产8万多米黏亚麻混纺布,获得了重要突破,取得了阶段性成果。
众所周知,黏亚麻混纺织物前处理的传统主流工艺是湿一湿加工、碱煮、氯氧双漂工艺。如:63"(L/R 55/45)10×10、44×38黏亚麻,一般前处理工艺流程为:翻缝→烧毛→碱煮→氯漂→氯漂→氧漂。通常在做特艳丽色、个别色相的浅色时还需做两次烧毛及再增加一次氯、氧漂工序才能达到品质要求。碱煮浸轧槽的烧碱浓度在35~45g/L之间;氯漂浸轧槽的次氯酸钠浓度为第一次氯漂14~16g/L。第二次氯漂10~12g/L。大多数企业使用的是双J型箱堆置的氯漂机,两次氯漂连起来做,这也是湿一湿加工较为普遍的做法。由于亚麻纤维属植物性纤维素纤维,与黏胶纤维在化学及物理性能方面差异较大。因此煮练方面既要考虑麻皮的充分疏松膨胀、浆料及其他物质的去除,以利于漂白,又要不至于使黏胶纤维严重剥蚀。氯漂方面次氯酸钠浓度高了,工作环境恶劣,操作人员受不了,腐蚀设备,而且浓度控制不当还会造成织物脆损;浓度低了麻皮又去不掉,这些都是困扰前处理技术人员的难题。从现实情况看,煮练液中的烧碱及氯漂液中的次氯酸钠的大量使用,增大了印染污水处理的难度和成本,也难以达到清洁生产的目的。残留在
(2)坯布
63"(L/R 55/45)10×10、44×38黏亚麻,成品幅宽52”/53”。
(3)工艺流程
翻缝→酶退→烧毛→麻煮→高效练漂。
(4)工艺条件
①设备LMH752-180型四火口气体烧毛机,MH902-180型双层网床汽蒸箱练漂机,MH725-180型单层履带汽蒸箱氧漂机。
②翻缝布箱坯布需堆放整齐。缝头时一定要做到平、直、齐、牢。
③酶退配方:BF一7658淀粉酶4g/L;NaCl 10g/L;JFC渗透剂3g/L。
车速40m/min;汽蒸60℃,60min;热水洗1~3格95℃,4~5格80~90℃,最后1格60℃。因为是后烧毛落布,一定要烘干。热水洗要充分,尽量多去除布上浆料。
④烧毛车速:80m/min,二正二反,强烧,蒸
⑤麻煮配方:TY一288A X g/L;TY一288C Y g/L;Na2CO3 20g/L。
车速40m/min;汽蒸100℃,60min;热水洗1~3格95℃,4~5格80~90℃,最后1格60℃;轧余率90%~100%;pH9.5~10;浸轧槽练漂液室温。
煮练效果:布面达到麻皮明显膨化:碘液测试布面,30s后观察阴圈外围呈淡黄色好,呈轻微淡青色较好。
⑥高效练漂配方:TY一288A X g/L;TY-288B Y g/L;TY一288D Z g/L;100%H2O2 18~20g/L。
车速40m/min;汽蒸100℃,50min;热水洗1~3格95℃,4~5格80~90℃,最后1格60℃;轧余率90%~100%;pH10~11;浸轧槽练漂液室温。
练漂效果:白度、干湿强度、毛效、麻皮去除程度均要达到传统两氯一氧工艺要求。
(5)工艺效果对比
新工艺与传统工艺对比(原坯布属同一品种、规格、产地)见表3—8。
表3-8工艺效果对比
注:1.测白度指数是便用Hunter Lab测配色仪(WIE313白度、YIE313黄度)。