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印染废水回用水中盐度积累研究分析

来源:中国印染网 发布时间:2012年12月25日

另外,污泥处理系统采用浓缩压滤方案,滤渣送到锅炉间焚烧。

系统培菌调试后,正常运行半年,出水水质达到拟定的回用水标准。处理出水回用于布料染色生产,产品经检验,一次合格率在99%以上。回用污水厂进水、出水水质对照,如表1所示。

      

1.3用水质量衡算

在回用系统启动前,三台染色机均采用自来水进行生产,用水量为648m3/d;回用后,A1、A2两台设备专门使用回用水,A3使用自来水。染色生产均使用自来水648m3/d,排出180m3/d(27%)重度污染水以及36m3/d剩余污泥,则回用水量为432m3/d,需要补充的自来水为:180+36=216m3/d。

2盐度积累模型及模型极限

2.1盐度积累概况

煮漂及染色过程中投加的大量碱和盐类,如烧碱、纯碱和硫酸钠等,经分流后大部分随浓液排走,但仍有少量残留进入回用水系统。在调节池中加入适量硫酸中和后,这类物质最终转化成硫酸钠形式。为简化计算过程,把这些碱和盐类折合成硫酸钠进行计算分析。

设水中Na2SO4浓度为40g/L,残留率为10%,则每台机器、每个生产周期进入调节池的初始水量:

3m3×13道水=39m3

残留盐量:40g/L×3m3×10%=12000g

调节池中硫酸钠浓度:12000g/39m3=308mg/L

可以认为每回用一次,获得308mg/L的外加盐量(不等于调节池中的盐度,因为有自来水掺入)。由于A3始终使用自来水,其单个生产周期混合洗涤污水盐度始终为308mg/L,不会随回用次数增加而增加,而A1、A2的出水则会在一定范围内累积盐度。

2.2盐类浓度积累模型进入调节池的水量、水质关系

三台染色机出水经分流后,污染程度较轻的洗涤污水进入回用污水厂,其中V=156m3/d,首次收集的污水尚未参与回用,此时调节池中硫酸钠的混合浓度为308mg/L。

第一次回用后调节池硫酸钠的混合浓度为:

C1=[2×(308+308)+308]/3=513mg/L

第二次回用后调节池硫酸钠的混合浓度为:

C2=[2×(513+308)+308]/3=650mg/L

依次类推,回用(n+1)次后调节池中盐类浓度为:

Cn+1=[2×(Cn+308)+308]/3=308+2/3Cn

Cn———回用n次后调节池中盐类浓度,mg/L

现知,C0=308mg/L,n=1、2、……,证明limCn的存在及求该极限值:

①有界性

已知C1=513,C2=308+2/3C1=308+2/3×513=650,有513<C2<924;

假设513<Cn<924,又因Cn+1=308+2/3Cn,有513<Cn+1<924;

知Cn+1有界。

②单调性

Cn+1/Cn=(308+2/3Cn)/Cn=308/Cn+2/3

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