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印染废水回用水中盐度积累研究分析

来源:中国印染网 发布时间:2012年12月25日

摘要:基于印染企业回用污水工程实例,对轻度污染的印染洗涤废水进行分流处理回用,建立了回用水的盐度积累模型,证明了该模型的收敛性与正确性,并求取其极限值。通过对回用水中的盐类进行质量衡算,并分析盐度积累模型中盐度极限与回用率之间的关系,表明回用水中,盐的积累有规律可循,且存在着积累的极限,其极限值与回用率η成正相关关系。

关键词:染整;废水处理;盐度积累模型;极限;回用率

1试验

印染废水回用工程概况印染加工中,漂白、煮练和染色工序用水少,但排水水质污染严重;而洗涤环节用水量大,排水水质污染程度较轻,有处理回用的潜力。

据此,本项目提出分流处理印染污水并回用的节水方案:分流污染程度较重的漂白、煮练、染色和初洗工序的出水,排至综合污水厂处理后达标排放;收纳污染程度较轻的续洗污水,经处理净化后回用于生产。

在实验室小试基础上,宁波象山某针织印染公司建立了一个规模为300m3/d的试验污水厂,对印染生产过程中污染程度较轻的污水进行处理后回用。回用过程中,部分碱和盐会在回用系统中积累,若含量较高,将影响印染质量。因此,在研究处理回用工艺时,分析控制回用水中盐和碱的含量,是一项重要内容。本项目就盐类的积累规律进行详细的分析,并提出控制回用系统盐度积累的措施。

1.1生产工艺、用水情况及分流方案

采用三台0.3t的常压染色机进行回用试验,编号A1、A2、A3。每缸布的煮漂和染色均在一台机器内完成,染色机每天生产情况为:浴比1∶10、18道水/缸布、4缸布/天,则每台染色机每天的用水量为:0.3×10×18×4=216m3/d,3台染色机用水为648m3/d。

每缸布的18道用水中,1~6道为煮漂用水,7~18道为染色用水。其中,第1道水用于煮练,第2道水用于煮练后的初次洗涤,两者均含有大量的烧碱和双氧水,pH值高、氧化能力强,污染严重;第7道水用于织物染色,第8、9道水用于染色后的初步洗涤,三者均含有大量的染料、硫酸钠和碳酸钠,盐度、色度大,COD含量和pH值高。所以第1、2、7、8、9这五道水不适合回用,排到综合污水厂处理,而不进入回用污水厂。其它十三道水均用于后续洗涤布料,污染程度低,处理后可回用到印染生产中。

1.2回用污水处理工艺

从处理出水回用于生产的要求出发,采用二级生物处理+深度处理的工艺,并对常规的二级生物处理(厌氧+好氧)做了针对性的改进,即将水解酸化池和接触氧化池各分为两段。

①调节池

该企业布匹染色生产周期为5~6h,生产排水间歇进行,设置调节池,能有效地调节污水水质和水量,并加入适量硫酸调节pH值。

②水解酸化池

本工艺将水解酸化池分为A1、A2两段,营造两种兼性的厌氧环境。来自调节池的印染污水先进入A1进行水解酸化预作用,一定程度减低污水的毒性,为A2段作准备;A2段是水解酸化主作用单元,可有效地改善污水的可生物降解性能(B/C)。两段都装有填料,能截流污泥,保证池内的污泥浓度。

③接触氧化池

本工艺将接触氧化池分为01、02两段,营造两种不同的好氧环境,利用不同生长阶段的好氧微生物除去污水中的有机物。01段作为除去有机物(COD)主要单元,该段出水的COD含量已经低于100mg/L;02段起延时曝气作用,以进一步减少水中有机物含量,并促进污泥自消化,实现污泥减量化。

④曝气生物滤池

该滤池设置在二次沉淀池后面,起到深度处理作用,进一步降低水中的污染物,以符合回用水标准。

⑤复合反应器

这是一个由煤渣和石英砂作滤料的过滤器。

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