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污水处理的技术改造研究

来源:印染在线 发布时间:2012年12月05日

高曝池进水管改为下进水,进水管深入到水下2 m,可以减少池面气泡。由于原工艺中沉淀池污泥回流至高曝池,增加了高曝池的负荷。所以将沉淀池污泥回流至调节池进水口。并增加污泥预发酵池,这样污泥进入水解池厌氧发酵后,打开调节池刮泥机,低曝气搅拌污泥,能使污泥与废水混合,起到解毒、脱色作用。

在原工艺氧化沟内接种CNM 0.5 t,同时投加微生物促进剂0.2 t,分解复杂的各类污染物质。其优点是耐进水负荷冲击能力强,除氮、磷、有机污染物效率高,效果稳定,能耗低,管理简便,运行费用低,剩余污泥进入原调节池后再进入水解酸化池。

将剩余的氧化塘改为反应沉淀池与南氧化塘,氧化沟出水投加微生物絮凝剂后进入反应沉淀池,沉淀池出水进入南边氧化塘,利用3个氧化塘,这样可以提高废水好氧处理的停留时间,氧化塘的南北长都是42 m,宽平均35 m,水深2 m,出水达到排放标准,外排到污水厂。

3·处理效果及运行情况

该厂废水处理工程改造过程中无土木建设,不影响工厂正常生产。整改后废水处理部分运行良好,水质达到排放标准,表1为COD与色度的检测数据(注:改造前进水口未检测水质;改造后的污水排放量由5 000 m·3d-1增至8 000 m·3d-1,所以调节池与高曝池的COD数值偏高,但在氧化沟内接种CNM后水质提高明显;检测时尚未投加微生物絮凝剂,如按技改方案要求,在氧化沟出水处投加微生物絮凝剂后色度即可达到排放标准)。

由表1可看出,改造后出水水质有明显改善,并且此工艺在无需扩容的情况下可多处理三分之一的污水,或在处理同等污水量的情况下节省电力的三分之一,减轻了污水处理厂负荷,节约传统污水处理厂污水污泥处理三分之一的运行费用。

4·效益分析

原系统工艺处理:前预处理投加硫酸铝;后出水投加聚铝、脱色剂、聚丙稀酰胺;污泥浓缩投加聚丙稀酰胺。处理废水的药剂费与电费平均在1.6~1.9元·m-3(人员工资、折旧费除外)。

现技改后工艺处理:无污泥外排,如出水不投加药剂就只有电费。如投加药剂加电费平均在0.6~0.7元·m-(3人员工资、折旧费除外)。

5·结论

在充分利用原有设施的基础上,改建了氧化塘并改进了高负荷曝气池,不但确保出水水质达到污水综合排放标准(DB 31/199-1997)三级标准,还提高了原有设施的利用率,避免了设备与场地浪费。

本方案采用CNM与生物铁填料法相结合的工艺,符合废水处理的实际情况,节省投资,操作简单,管理方便。

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