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常压等离子体设备在纺织前处理加工中高效减排性能研究

来源:印染在线 发布时间:2012年10月30日

摘要:等离子体加工工艺属于干态加工,具有加工周期短、清洁、环保的特点。本院所使用的常压低温等离子体设备是与中科院合作研制的。该设备的基本特征是:以介质阻挡方式实现大面积均匀放电,可混入不同气体,气体流量可以控制,放电强度也可根据工艺要求调节。此设备为平幅连续式,门幅达到2m,车速可达50 m/min。在用其对纯棉织物进行前处理时,通过放电,等离子体中高能粒子对织物表面发生刻蚀作用和化学改性,使棉纤维上浆料和蜡质的连续覆盖状态被氧化和破坏。浆料的分子链被切断,杂质的可溶性提高,易于被去除。所以,应用等离子体技术可优化传统的退煮工序,达到节能减排、清洁生产的目的。

1 试验

1.1试验材料

织物14.8 tex×14.8 tex 378根/10 cm×378根/10 cm 78 g/m2纯棉府绸PVA浆坯布(绍兴海神印染有限公司)

助剂氢氧化钠(化学纯,北京试剂化学公司),精练剂YH.1000(上海洪洋化工有限公司),螯合剂FK-425(绍兴中纺化工有限公司),双氧水(广州成畅化工有限公司),稳定剂FK-601(绍兴中纺化工有限公司),螯合分散剂710(100%,苏州联胜化学有限公司),以上均为工业级。

1.2试验仪器

常压低温等离子体设备(中样机,自行研制);烧毛机LMH003(江阴市江南纺印机械有限公司);煮漂联合机LH-022(江苏红旗印染机械有限公司);丝光机LM082—340(黄石纺织机械厂);Datacolor Spectraflash SF600X测色光谱仪(美国Datacolor公司);LCK-800型纺织品毛细效应测定仪(山东纺织研究院测控设备开发中心);YG026断裂强力仪(江苏南通三思机电科技有限公司)。

1.3试验方法

1.3.1 工艺流程及处方

(1)工艺流程
工艺一 原布→等离子体处理→烧毛→半煮练→漂白
工艺二 原布→等离子体处理→烧毛→煮练→漂白
工艺三 原布→等离子体处理→烧毛→直接漂白
工艺四 原布→烧毛→退浆→煮练→漂白(传统工艺)

(2)工艺条件及处方
烧毛车速100 m/min,一正一反
等离子体处理氩气10 L/min,氧气0.6 L/min,车速50 m/min
退浆烧碱10g/L,渗透剂5g/L,汽蒸102℃×40 min
煮练NaOH 30 g/L,精练剂YH一1000 4 g/L,螯合剂FK-425 3g/L,汽蒸102℃×60 min
半煮练 即把煮练的助剂用量和汽蒸时间适当减少(NaOH 20 g/L,汽蒸时间40 min)
漂白H2O2 3.5g/L(100%双氧水),精练剂YH一1000 2 g/L,稳定剂FK-601 5g/L,螯合分散剂710—100%2 g/L,汽蒸102℃×45 min

1.3.2测试方法

毛效按FZ/T 01071--1999《纺织品毛细效应试验方法》测定。

断裂强力按GB/T 3923.1—1997《纺织品织物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定条样法》测定。

白度用Datacolor Spectraflash SF600X测色光谱仪测定。

2 结果与讨论

2.1不同生产工艺处理对织物性能的影响

试验工艺流程均在煮练后取样,工艺三在直接漂白后取样,检测样品的毛细效应。不同工艺的毛效比较见表1。

表1不同工艺流程处理棉织物的毛效

注:原布经向强力310.6 N/5 cm,纬向强力233.2 N/5 cm。

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