纺机网技术中心

 您所在的位置:  纺机网 >  技术中心 >  环保 >

内电解提高印染废水生物处理的研究

来源:印染在线 发布时间:2012年04月25日

近年来,纺织产品的日益丰富,印染废水中难生化降解的物质日益增多,导致单纯的生化工艺对印染废水的处理效果越来越差[1]。SBR工艺能灵活方便地实现缺氧、厌氧、好氧条件的组合,使得SBR在难降解有机物处理中得以广泛应用,但单靠SBR生化工艺处理高浓度难降解印染废水还不能达标排放。本研究以SBR法为主体处理方法分别对SBR法、内电解-SBR法处理印染废水的降解效果、两种生化进水的可生化性、反应器内活性污泥的性能等方面进行了比较研究。

  1 实验方法

  1.1 废水水质

  试验废水采用人工配制,包括活性染料(X-3B)红,X-GN橙)、直接染料 (枣红GB、耐晒B2-RL)还原染料(RSN兰、FFB绿)以及多种附料、助剂和表面活性剂等,废水的可生化性不高,水质见表1。

1.2 实验装置与方法

试验装置采用SBR反应装置,有效容积24L,反应器底部设置微孔曝气器,用空压机供气,上部设置多个排水口,可根据需要排出不同量的经处理并澄清后的上清液,下部设置排泥口。进水、曝气、沉淀、排水、闲置等运行程序为自动控制。内电解装置为一塑料容器,内装一定比例的铁屑和焦炭,充填率为30%。通过试验确定,SBR反应器操作程序为进水0.5h,曝气5h,沉淀l h,排水0.5h,闲置l h,8h一个周期,曝气采用限制曝气方式,污泥负荷为05kg[COD]/(kg[MLSS]·d)左右。   废水进入生化反应器时滴加稀盐酸调整pH值为7左右。内电解反应参数为铁炭质量比4:6,pH值为4,反应时间30min,预处理出水在进入生化反应器时,通过加药装置调pH为7左右,其它反应条件与SBR工艺相同。

1.3 试验分析方法

①可生化性m(CODB)/m(COD)代替m(BOD5)/m(COD)[2]。本试验采用在500mL三角瓶中注入一定比例的废水和活性污泥约200mL,废水与活性污泥的体积比为3:2.5,曝气充氧24h后,将混合液过滤,测定滤液的COD值,计算COD的去除量△COD即为CODB;

②总铁含量:EDTA滴定数法;

③色度:稀释倍数法。

2 试验结果

分别采用SBR法和内电解-SBR法对试验废水进行处理,结果如表2所示。

从表2可知,内电解-SBR工艺处理印染废水在COD和色度去除率上都明显高于SBR法。COD总去除率在85%左右,色度去除率接近90%。为了明确了解铁炭内电解对SBR生化工艺的强化影响,试验中进行了两种工艺情况下SBR进水的可生化性试验和SBR反应器内污泥的性能研究。

 

[1][2][3][4][5]下一页>>
 相关信息 
  • 分享
  • 分享至腾讯微博
  • 分享至开心网
  • 分享至人人网
  • 分享至新浪微博
  • 分享至网易微博
  • 分享至豆瓣网
  • 分享至MSN
  • 分享至飞信空间
  • 打印该网页
  • 打印
 推荐企业
 推荐企业
浙江锦峰纺织机械有限公司
 推荐企业
丝普兰喷气织机 润源经编
关于纺机网 | 网络推广 | 栏目导航 | 客户案例 | 影视服务 | 纺机E周刊 | 广告之窗 | 网站地图 | 友情链接 | 本站声明 |