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印染厂水网系统的优化及节水措施

来源:印染在线 发布时间:2012年04月18日

由表l可知,该公司在优化水网系统中,通过污水厂尾水深度处理技术(即中水回用)取得的节水效益最好,年节水为50×104t,占总节水量的45.62%;逐格倒流节水和冷却水的重复或循环利用,分别占总节水量的25.18%和23.09%(22.18%+0.91%)。通过水网系统优化后,年节约新鲜水109.6×104t,每万米布节约新鲜水365t。

1.2案例二

某公司[4]年产15000万m织物,经图1和图2所示水网系统改造后(图中虚线表示改造的工艺),取得节水效益见表2。

由表2可知,该公司通过水网系统的优化改造,节水41.1×104t/a,每万米布节水27.4t,其中,冷却水

表2水网系统改造的节水效益(t/a)

      

回收和冷凝水回收分别为22.3×104 t/a和l3.7×104t/a;同时,通过冷凝水回收还节约蒸汽2.28×104 t/a。

通过上述案例的分析可知,案例一的节水效果明显优于案例二,案例一的节水量为365t/万m布,而案例二节水量仅为27.4t/,万m布。究其原因,两个案例最大的区别在于中水回用及逐格倒流节水技术的应用范围。案例一通过中水回用节约新鲜水50×104t/a,而其逐格倒流节水技术的应用范围以及所取得的节水效益也较大。在案例二中,仅将漂白工序后段废水和冷堆前退漂后段水回用于上一道工序,其通过逐格倒流节水技术节约水量仅5.1×104t/a,而案例一却高达27.6×104t/a。可见中水回收和逐格倒流节水,对于印染企业的节水具有非常重要的意义。

2典型工艺流程的优化与缩短

2.1冷轧堆工艺

冷轧堆工艺包括冷轧堆前处理和冷轧堆染色,这两个工艺具有很好的节水节电效益。冷轧堆前处理工艺节水135t/万m布[5],减排COD0.135t/万m布;而冷轧堆染色技术则在美国、欧美、日本和香港特区等发达国家和地区被广泛采用[6]。

2.1.1冷轧堆前处理工艺

(1)某印染厂前处理退浆、煮练、漂白3道工序,每条生产线平均生产用水量为46.5t/h,消耗蒸汽量为3.77t/h。通过大量的实践,将传统的三步法工艺改为冷轧堆前处理工艺,每条生产线的平均生产用水量为24t/h,蒸汽消耗量为2.25t/h,比传统工艺用水量节省22.5t/h,蒸汽消耗量减少1.52t/h。目前,4条生产线采用冷堆一步法工艺,比传统工艺节水45.4万t/a,每万米布节水约137.6t;比传统工艺节约蒸汽3.07万t/a,每万米布节汽约9.29t。

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