3.1.4能耗节约
工艺调整前烘筒万米用汽1.76t,工艺调整后不用蒸汽,万米可节约蒸汽1.76t。2台漂白机日均加工12.5万米织物,日节约蒸汽22t,折合人民币3762元,年节约折合标准煤750.8t。
3.2有机过氧酸低温煮漂工艺
传统的连续退煮漂一般为三步法,即汽蒸退浆→高温水洗一汽蒸煮练叶高温水洗→汽蒸漂白→高温水洗一烘干。传统的加工过程需要消耗大量的蒸汽和水。即使将煮练和漂白进行一浴加工以减少水、蒸汽的消耗,但由于烧碱用量高,控制不当汽蒸时双氧水极易急剧分解造成破洞。采用双氧水冷轧堆煮漂法,其对布面含杂量要求极高,而且产品质量受反应温度影响大,延长时间会导致纤维脆化。
我司选用日本OSBON有机过氧酸系列助剂进行冷堆试验。
3.2.1材料
7.3texx2/7.3tex×2,630根/10cm×283根/10cm,145~147cm,纬重平全棉织物
3.2.2工艺流程
A常规三步法退浆→煮练→漂白一丝光B双氧水冷堆法退浆一双氧水冷堆(40oC×24h)→四格平幅热水洗(95~98℃)→冷水洗一烘干双氧水冷堆液处方/(s/L)
双氧水(30%)80
NaOH(100%)50
稳定剂10
螯合剂15
渗透剂5
C有机过氧酸冷堆法退浆→有机过氧酸冷堆(常温×24h)→四格平幅热水洗(95—98℃)→冷水洗→烘干
有机过氧酸冷堆液处方/(g/L)
过氧酸DSCOSBONU-250 100
催化剂DSCOSBONMH25 50
稳定剂DSCFIXERHliq 10
NaOH(100%) 20
活性剂 30
渗透剂MRZ 5
3.2.3半制品指标
由表6可见,采用退煮漂三步法毛效高,但降强率也高,白度偏低;采用双氧水冷堆工艺,白度有所提高,降强有所降低,但毛效略低;采用有机过氧酸冷堆法,降强最低,白度最高,毛效适中。对比不同工艺处理后织物的聚合度,有机过氧酸冷堆法的聚合度最高,即其受到的潜在损伤最小。
3.2.4能耗节约
工艺调整前,万米布用水41.30t,用汽7.50t;工艺调整后万米布用水30.50t,用汽5.50t。万米可节约用水10.80t,蒸汽2.00t。用此新工艺日均加工5万米织物,日均节约水54t,蒸汽10t,折合人民币1983元,年节约折合标准煤341.3t。
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