2.5.1内容
通过对蒸汽系统进行现场评估,发现疏水阀在使用中有许多不适宜的情况,生产部门从阻汽排水、节能耐用角度出发,改换相应类型节能疏水阀。如将蒸汽主管路由原来的安全系数低、蒸汽浪费大、使用寿命短的热动力式疏水阀,改换成安全系数高、能够及时排放冷凝水,并能有效阻止过热蒸汽泄漏的浮球式疏水阀,保证了主管路冷凝水的顺利回收,并减少热能损失;将伴热管、暖气片等由安全系数低、蒸汽浪费比较大的热动力式疏水阀,改换成安全系数高、排水不排汽的热静力型疏水阀,减少了蒸汽损失,保证热能的充分利用。
2.5.2能源节约
经改换疏水阀后,日均减少3t蒸汽耗用,折合人民币513元。年节约折合标准煤102.4t,效益可观。
2.5.3投资及回收期
更换节能耐用疏水阀22个,合计投资2.3万元,回收期为:23000/513=44.8天
2.5.4实际效果
改换节能疏水阀半年来,无回收管道伸缩节因蒸汽泄漏损坏,因蒸汽泄漏减少,车间工作环境也大为改观。
3工艺技术
3.1湿布丝光工艺
传统丝光是将干布浸入浓碱液中,使烧碱迅速渗入织物内部与纤维发生作用。湿布丝光由于是湿入湿出,会产生液体交换,导致碱槽浓度产生波动。我公司的丝光机采用了在线浓度控制,可以自动加浓碱来保持丝光碱浓的平衡。同时,工艺中织物漂白后不进行烘干,直接丝光,免除漂白烘干时的蒸汽能源消耗。
3.1.1材料
面料A棉5.8texXz/(CPT7.3tex×2+xLA40D),590根/10em×291根/10em,135—137cm,平纹织物面料B7.3tex×2/7.3tex×2,630根/10em×283根/10cm,145—147em,纬重平全棉织物
3.1.2工艺流程及条件
①干布23086丝光漂白干落布→干布二浸二轧230雎浓碱→绷布辊筒反应50s→布铗扩幅→淡碱喷淋一直辊去碱→六格平幅水洗(95~98℃)→酸中和(40℃)→冷水洗→烘干
②湿布23086丝光漂白湿落布→轧水浸轧→湿布二浸二轧23086浓碱一绷布辊筒反应50s一布铗扩幅→淡碱喷淋→直辊去碱→六格平幅水洗(95—98℃)→醋酸中和(40oC)→冷水洗→烘干
③湿布26086丝光漂白湿落布→轧水浸轧→湿布二浸二轧26。B6浓碱一绷布辊筒反应50s→布铗扩幅→淡碱喷淋→直辊去碱→六格平幅水洗(95—98℃)→醋酸中和(40oC)→冷水洗→烘干
3.1.3结果对比和分析
从表5可以看出,湿布丝光时,碱浓度为26。B6的钡值与干布23。髓丝光效果相当,毛效和白度略有提高,得色量增加,具有增深效果。这主要是因为湿布丝光时纤维已均匀溶胀,碱液更容易进入纤维内部。
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