1.2合理安排计划。集中生产加工,减少能源损耗
对于订单数量小、花色品种多、工艺更换频繁的情况,合理安排生产调度,集中加工。产量高时,在保证交货期的前提下,将相同工艺处方的品种集中安排加工,减少因频繁操作造成的助剂和水汽等耗用;产量低时,将计划集中安排到一台机器上加工,染色机台操作由浅至深连续生产,减少两台同时开机造成的能源浪费。
1.3加强现场检查。杜绝跑冒滴漏
严格现场管理,杜绝跑冒滴漏。实行区域划分,落实责任人,一旦发现跑冒滴漏,立即根据区域划分严格考核。不但保证了装置稳定运行,而且改善了现场环境。
2设备改造
在抓生产管理的同时,从设备改造人手,探索节能降耗新措施。
2.1高温污水热能回收利用
2.1.1内容
为利用污水携带的热能,印染厂现大多采用管式换热器,但此类换热器因清洁困难,随使用年限延长,换热效率逐渐降低。
为解决此问题,改用高密蓝天节能环保科技有限公司带有自清洁功能的换热器。改造前,换热前后废水降温20℃左右;改用新型换热器后,换热前后废水降温40℃左右,有效回收了废水的余热。
2.1.2能源节约
设备更新后提高新水温度20℃,每台换热器日均换用新水120t,则日回收热能为:
Q=croAt=4.2×120000×20=10080000KJ水的比热4.2l∥kg,蒸汽热量为2749kJ/kg,日均回收热值相当节约蒸汽3.67t,折合人民币627元。安装5台换热器,年节约折合标准煤625.5t。
2.1.3投资回收期
自清洁污水换热器一台9.8万元,管路阀门配件0.1万元,合计9.9万元。
回收期为:99000/627=158天
2.1.4实际效果
采用自清洁污水换热器后,新水水温可达到70℃以上。由于充分利用了污水热能,使污水排放温度下降,减轻了后续污水处理工序的负荷,保证了污水的处理效果。
2.2印染工艺中冷凝冷却水回收利用
2.2.1内容
印染工艺中,冷凝冷却水是带有热量可重复利用的水资源,合理地回收再利用此部分资源可为印染厂节省大量成本。对车间设备进行改造,对染色轧干冷却水、染色料槽冷却水、烘筒蒸箱蒸汽冷凝水进行回收利用。
2.2.2能源节约
回收系统参数如下:
染色轧干冷却水30t/日·台×3台=90t(35℃)
染色料槽冷却水20t/日·台×3台=60t(35℃)
烘筒蒸箱蒸汽冷凝水9t/日·台×6台=54t(80℃)
(1)水量
回收水量=90+60+54=204t/日 水5.07形t(含污水费),日均节省l034元,年均节约用水74460t。
(2)热能
常温水按20cc计,日回收热能:Q=croAt=(4.2×90000×15)+(4.2×60000×15)+(4.2x54000x60)=23058000kJ日均回收热值相当蒸汽8.4t,折合人民币1436元。
<<上一页[1][2][3][4][5][6][7]下一页>>