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淀粉废水处理的工程设计及研究

来源:印染在线 发布时间:2012年03月06日

4.工程运行

厌氧膨胀颗粒污泥床(ExpandedGranularSludgeBed,EGSB)反应器的接种污泥主要来自于污水处理厂的厌氧脱水污泥。接种量为160吨,接种后测量罐内的污泥质量浓度(MLSS)约为20g/L。由于淀粉废水的酸度较大,有机物含量较高,如果在Ic反应器启动初期进水浓度过高,将对产甲烷菌产生抑制,不利于反应器的快速启动,因此在EGSB反应器内循环形成之前应采用较低的进水浓度进水。采用将反应器进水与出水或清水以l:1的体积比稀释至COD的质量浓度为3500nlg/L左右,稀释后pH在4:5~5.0之间。为提高反应器内的pH值,加快启动的进程,可在进水中加入NHHCO,将pH值调至5.06.0。反应器初始进水有机进水负荷COD为750kg/L,出水COD的质量浓度为500mg/L左右,15d后降低到300mg·/L,去除率高达90%。稳定运行一段时间后可逐步增加进水负荷直至到设计有机负荷。在启动一定时间,当反应器内循环形成后,由于内循环对pH的缓冲作用,将不再在进水加入NHHCO调节pH。

在反应器启动过程中,每天测定反应器出水COD及其去除率、挥发性脂肪酸(VFA)、pH等指标,并定期测定反应器内污泥浓度,观察污泥形态变化。当COD去除率大于80%,VFA的质量浓度小于400mg/L,pH高于6.60,产气量正常时可认为反应器运行正常。当监测指标超标时应根据具体情况进行调整。

CASS工艺的启动过程为:首次加入厌氧出水后,加入部分清水将水位调至最大,开始进行曝气。曝气和沉淀交替进行,即曝气2h后沉淀2h,然后再曝气2h沉淀2h。定期去样测定COD,当COD去除率达到80%以上时即可排水,2d为一个周期,培养约3周后,改为1d一个周期。如此培养20d后,污泥呈现土黄色,沉淀后上层清液为黄绿色,表明活性污泥已经培养成功。

4.1运行效果

调试运行成功后,对各处理单元进行连续10d每天取样2次的定期监测。各处理单元的处理效果见表4。

5.问题及讨论

(1)EGSB反应器设计进水水温为35qC左右,由于淀粉废水水量较大且水温较低,因此当水温低于设计水温是应进行加热使其达到设计水温方可进水,并在运行过程中将水温逐步增高到43~45℃,即在传统认为的高温厌氧区与中温厌氧区之间。运行实践证明,EGSB反应器的处理效率与沼气产率都比中温的时候高。分析认为在厌氧微生物中存在一个从中温到

高温的连续菌种链,在长期的运行过程中,适应45℃的厌氧菌群成了优势菌。(2)在EGSB反应启动过程中采用间歇脉冲式进水方式。一方面这种进水方式增加了反应区的升流速度,

改善了传质效率。另一方面均匀的分布有机负荷,增强了系统的稳定性。

6.工程效益

6.1环境效益

本工程建成之后每年去除COD高达2500吨.大大减轻了水体污染,为企业的进一步发展铺平了道路;同时也对区域经济发展和生态环境的改善都产生了积极的作用。

6.2经济效益

工程总投资753.63万元。工程建成后沼气利用获得的经济效益为8O万元,运行费主要包括燃料费、人工费、电费、折旧费、维修费等。处理成本1.1元/m3(水)。

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