江苏某化工厂以生产工业杀菌剂、防腐剂和(s)一4一苯基唑烷酮为主,所排放废水具有高COD、高盐分和高氯苯的特点,很难直接进行生化处理。长期以来.该废水采用焚烧法处理.每吨处理费用约为1000~1200元。针对该废水特点.笔者开展了系列对比试验.并对各种方法[]进行了可行性分析,最终确定工艺为:蒸发一精馏一Fenton试剂一混凝一水解一接触氧化。经工程验证,该工艺可确保出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918--2002)三级标准.处理成本约为180.6元/m3。
1试验部分
1.1废水水质
该化工厂废水排放量约为10t/d。COD为52400mg/L左右,氯苯为205mg/L左右,盐分约为85000mg/L,pH约为6。
1.2处理工艺
通过小试对4种处理工艺进行对比。
工艺1:微电解+Fenton试剂+(H2O2)O3催化氧化。
先将原水pH调至2.于Fe/C池微电解4h后流入Fenton池氧化1h.最后将Fenton池出水用1g/L的O3或H202催化氧化2h。
工艺2:稀释+C102/Pt催化氧化。
原水稀释1O倍后。进入ClOPt催化氧化柱,催化氧化2h
工艺3:稀释+H20:/O3催化氧化。
将稀释10倍的原水用H2o/O,催化氧化1h。
工艺4:蒸发一精馏一Fenton试剂一混凝一水解一接触氧化。
l.3处理效果
各工艺的处理效果如表1所示。
来自不同车间的碱性废水、酸性废水和中性废水先进入集水池,进行混合均质、均量;随后由污水泵提升打入加热器,进行加温:预热后的废水流入蒸发釜.其中水、氯苯及其他低沸点有机物以汽态的形式进入精馏塔.而盐分则留于釜中,经过冷却釜和压滤机后以滤渣的形式排出:在精馏塔中.氯苯等易挥发组分从塔顶以汽态形式进入精馏一、二级冷凝器,从而得以去除:从精馏塔底流出的污水经提升泵打人Fenton试剂反应池,发生催化氧化反应.提高可生化性:催化氧化后的污水进入絮凝池,与所投加的PAM、PAC反应生成易于沉淀的矾花:充分混凝反应后的污水流人沉淀池.经固液分离去除污水中的SS和胶体状有机物,以减轻后续生化处理负荷:上清液进入水解酸化池.在水解菌等优势菌群的作用下。大分子有机物转化为小分子有机物.难降解有机物转化为易降解有机物:具有良好可生化性的污水再进入接触氧化池,在好氧微生物的代谢作用下.将小分子有机物降解为水和二氧化碳:出水流人二沉池进行固液分离。处理后的水达标排放。
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