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将“节能、降耗、减排"贯穿于整个生产

来源:印染在线 发布时间:2011年10月28日

3 通过优选工艺和助剂,减少污水排放,降低水、电、汽能耗

(1)在前处理工段。正常生产的退浆废水中含有大量的PVA及其它高分子化合物。据有关资料介绍,PVA的COD值约1600 mg/g,其完全降解时间是895天,是一种很难生物降解的物质,退浆、煮练的废水中COD值在10000~30000 mg/L之间,呈强碱性,其污染负荷占总水量的30%~40%。为了有利于生态环保,减少污水排放,我公司对部分品种采取了利用环保助剂,缩短前处理工艺流程的办法,在保证产品质量的前提下,有效降低了废水中主要污染物COD的含量,降低了污水处理的成本。

①利用净棉酶代替烧碱进行普通T/C织物的退浆:如47’45/2×45/2 100×56T/C

老生产工艺:摆缝→烧毛→RBOX一组碱煮、二组氧漂→定形→丝光→进入下道工段

碱煮处方: 氧漂处方:

汽蒸50 m/min 汽蒸50 m/min

NaOH:40~45 g/L H202 6~8 g/L

普通精练剂10 g/L 稳定剂5 g/L

渗透剂3 g/L 络合剂3 g/L

水玻璃10 g/L

渗透剂3 g/L

NaOH调pH 10~11

新生产工艺:摆缝→烧毛→网带一组退浆机净棉酶退浆→定形→丝光→进入下道工段

退浆处方:汽蒸 50~60m/min

净棉酶GX-1 18~20g/L

H2O2 10~12 g/L

稳定剂 5 g/L

络合剂 3 g/L

水玻璃 10~15 g/L

渗透剂 1~2 g/L

新工艺正常应用于生产后,退浆污水排放量减

少了50%以上,水.电、汽、助剂综合成本有所节约;而且,减少了布面因堆置造成的压印,提高了此类产品的质量。

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