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印染厂连续染整节能减排工艺

来源:印染在线 发布时间:2011年09月20日

螯合分散剂       2

乳化剂      2

pH值        7—7.5

漂液处方/(g/L)(轧液率85%)

H2O2       8~1O

精练剂      3~4

稳定剂         0.8—1

水玻璃        3.2~4

螯合分散剂        2

NaOH        2.5~3

(3)指标测试

中温生物酶退浆煮练工艺由于无碱,排放污水pH值仅为7—7.5,污水中的COD含量与常规工艺相比降低20%一30%。

织物的白度和毛效完全可以达到染色布工艺要求。在氧漂段由于降低了H:0用量(原酶氧工艺H202为14l6g/L,现工艺为8—1Og/L),解决了因配棉较差的坯布在漂练过程中产生破洞的困扰,提高了半制品的质量。由于采用独特的中温工艺,降低了温度、节约了蒸汽、节能30%左右。每米布蒸汽费用降低0.01元。

1.5双氧水退浆、煮练新工艺

公司将常规的碱退浆、碱煮练工艺合并为双氧水退浆煮练一步工艺,在纯棉、涤棉梭织物中成功应用。

(1)工艺流程

1#、2挣蒸洗为冷洗—#蒸洗箱(浸轧练漂液,常温)双层网带汽蒸练漂(100'12,90min)红外线对中个蒸洗箱(88—9O℃)冷洗一重轧一出布—氧漂(略)

(2)退煮液处方/(g/L)(轧液率85%)

精练剂     l0~l4

H202     6—12

稳定剂       4—8

水玻璃    3—6

pH值(用NaOH调节)        l0.5一l1

(3)双氧水退煮新工艺与常规工艺比较(表1)
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