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预处理/水解酸化/好氧工艺处理蜡印废水

来源:印染在线 发布时间:2011年08月23日

4.3好氧系统的调试

好氧系统由活性污泥池和生物接触氧化池组成。由于未设中间沉淀池,故两构筑物同时进行污泥培养。接种污泥为污水处理厂二沉池的回流污泥,接种量为池容的10%左右,接种后直接开始闷曝。闷曝4d后微生物开始繁殖,约10d后填料上开始有生物膜出现,然后开始进水。进水量为设计水量的20%,4d后开始加大进水量至设计水量的30%,根据微生物繁殖情况依次增加进水量至40%、60%、80%,直至达到设计负荷,共用了40d左右。调试期间将二沉池污泥部分回流至活性污泥池,同时按C:N:P=100:5:1的比例投加N、P营养,以保证微生物的生长繁殖。

当水解/好氧系统达到满负荷系统正常运行时,二沉池污泥只需部分回流至水解酸化池。

4.4污泥处理系统

沉淀池污泥与生化池剩余污泥全部进入污泥浓缩池浓缩,再进入带机脱水。

5技术经济分析

该工程于2007年5月开始调试至6月完成,当地环保局对其进行了连续3d(72h)的取样监测(结果见表2),出水水质达到《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》(DB37/676--2007)的二级标准,于2007年7月验收合格。

该工程总投资为990万元,其中土建部分为640万元,工艺设备为240万元,其他部分为110万元。整个废水处理站总运行功率为490kW,其中生化部分为360kW,占73%。

废水处理站所用药剂主要是FeSO和PAM。FeSO4用量为10t/d,单价为180t;阴离子PAM用量为50kg/d,单价为12000t;阳离子PAM用量为30kg/d,单价为34000t。此外,污水处理站实行三班制,每班5人。废水处理总运行成本包括人员工资、电费、药剂费,共计0.863元/m。

6结语

①工程实践表明,采用预处理/水解酸化/好氧工艺处理蜡染印花综合废水是可行的,出水水质可达到《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》(DB37/676--2007)的二级标准。

②采用FeSO作为混凝剂,在蜡染综合废水预处理中效果明显,运行费用低。

③先采用水解酸化提高废水的可生化性,再采用活性污泥法与生物接触氧化相结合的处理工艺,可大幅去除废水中的有机污染物,提高系统的抗冲击负荷,不致因进水波动而影响出水水质。

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