印染行业是水和汽的用量大户,当前能源供应紧张,价格节节攀离,因而开发与应用节能降耗新技术尤为重要。
最近几年,本公司采取了一系列节能降耗新技术和措施,取得了一定的成果。例如,回收烘筒蒸汽冷凝水,并直接应用于水洗槽;将氧漂生产排出的热废水输送到退煮机回用;碱回收水排到前处理生产回用等。
但是,仍然存在一些回用不合理及未回收的情况:①碱回收回用水是所有冷凝水(有的经冷却装置冷却的)混合后再回用,回用水温较低,仅为32℃;②退煮机、冷堆水洗机排出的废水(约9O℃)的热能未回收;③染色生产线(打底预烘箱、焙烘机、皂洗机)蒸汽冷凝水、冷却水未回收等。
针对以上现象,分别采取相应措施,合理回收和利用回用水,以达到节能降耗、提高经济效益的目的。
1、碱回收热水的回用
1.1、措施
把加热淡碱用的蒸汽冷凝水(100℃)和淡碱的蒸发冷凝水(7O℃)收集在同一储缸内。考虑到此冷凝水中有时会含少量碱,因而不能直接供给丝光机,而应用泵打到氧漂机平洗箱作为补充水,以节省氧漂机平洗箱水和蒸汽的用量。
1.2、经济效益测算
1.2.1、投资
泵功率5.5kW、扬程30m、流量15t/h,价格约6000元/台,共计2台(可利用旧的);
恒压控制变频器5.5kW,价格约4000元/台,共计2台;
压力送气2000元/台,1台;
水槽利用旧的;
管道65X60m,25X40m;
面积流量计50~6t/h,价格1100元/台,共4台。
总投资约3.5万元。
1.2.2、经济效益
采取1.1节措施前,利用的回收水水温32℃。采取措施后,利用加热淡碱用的蒸汽冷凝水温度100℃,3t/h;淡碱的蒸发冷凝水温度7O℃,10t/h。
回收热能
=4.2X3000X(100—32)+4.2X10000X(70—32)
=2452800kJ
注:水的比热C=4.2kJ/kg,蒸汽热量3768kJ/kg
以蒸汽量650kg/h计算,蒸汽折人民币85元/h(按每吨蒸汽131元计),除去电费及维修费,可节约75h。投资回收期为35000/75=467h,年回收热能折人民币36万元(年生产时间按4800h计),效益非常可观。
1.3、实际效果
此项措施2OO5年底动工,2OO6年1月完成。在正常情况下,上述两项冷凝水的回收利用,可完全满足氧漂机要求,若仍有多余就输送到退煮机。在正常情况下,氧漂机已无需再补充自来水,同时也节约了大量用于自来水升温的蒸汽量;另外,也无需再使用碱回收冷却塔,节约了冷却电源(以上仅就热能回收来计算经济效益)。
2、退煮机热废水热能的回收
2.1、措施
将退煮机的90℃废热水打到板式热交换器,并与25℃的自来水进行热交换,回收热能。之后,将由此产生的热水输送到丝光机(初开车,丝光、氧漂机未开情况下)、氧漂机(丝光机未开车和碱回收未开车时)或退煮机自用。
2.2、经济效益测算
2.2.1、投资
板式热交换器5台,共6万元;