日处理
保定某毛毯纺织有限责任公司主要产品为日用毛毯,产品出口南非、东南亚等国。其生产废水主要来自印刷版冲洗、及毛毯漂洗等工序。处理后出水水质达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-92)3中Ⅰ级标准。现将设介绍如下:
1、工程设计
1.1 设计水量
处理水量:
处理能力:
1.2 处理水质
进水水质:pH=5~6.5,ρ(CODcr)= 600~800mg/L,ρ(BOD5)=100~400 mg/L,ρ(SS)=100~200 mg/L,色度100~400倍。 出水水质:执行《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-92)3中Ⅰ级标准:ρ(CODcr) 100 mg/L,ρ(BOD5) 25 mg/L,ρ(SS) 70 mg/L,色度40倍。
1.3 工艺流程
废水处理工艺流程见图1。
图1 印染废水处理工艺流程
1.4 主要构筑物设计说明
项目废水中含有大量的棉线纤维及颗粒漂浮物等杂物,设计粗细两级格栅,可过滤并清除大部分的杂物,保护后面的机泵正常运行。
项目废水来水呈峰、谷不均匀状态,污水pH偏酸性。因此设计两个均质调节池,在调节水量变化的同时也可以通过加碱调节水的pH值,保证后续处理工艺的顺利进行。调节池内安装两台高速潜水推流器。
停留时间:6h。
项目染料为阳离子染料,设计废水脱色放在生化处理的前面,采取加药絮凝沉淀的方式脱色、絮凝反应同时完成,同时可去除水中部分的色度、COD和SS等污染物。
一沉池入口处投加硫酸亚铁作为脱色反应的絮凝剂。脱色效果在pH在8.5~9之间时最为明显。
一沉池安装行车式挂泥机一台。
停留时间:2.8h。
印染废水中含有高分子有机物较难直接被好氧微生
厌氧池DO浓度控制在0.5 mg/l以下。
设计停留时间:11.96h。
采用微孔曝气头曝气,使好氧菌能够得到足够的氧气利用废水中的有机物进行新陈代谢,去除水中的污染物质。同时曝气可以使池内水和微生物充分接触,保证污染物去除率,好氧池内DO浓度控制在2mg/l左右。
好氧池内安装微孔曝气头,设计风机风量为:11kw,
好氧池停留时间:20.31h。
二沉池同一沉池一样设计为平流式,安装行车式吸泥机一台。好氧池内出水自流入二沉池,*重力沉降作用实现泥水分离,上清液通过溢流堰进入中间水池。沉淀出的污泥在吸泥机作用下流入污泥池,然后由污泥泵回流入好氧池,以维持好氧池中的污泥浓度。
二沉池停留时间:3.2h。
氧化塘是一种利用水体自净能力的生物处理构筑物。主要利用菌藻共生的作用处理水中的有机污染物。塘中的异氧型细菌将水中的有机物降解成二氧化碳和水,同时消耗水中的溶解氧;塘中的藻类则利用太阳能进行光合作用,以二氧化碳中的碳为原料,合成自身的有机体并释放出氧气。废水经过氧化塘的稳定处理,可确保达标排放。塘内安装增氧机以提高氧化塘的处理效果。
设计停留时间为:57.70h。
1.5主要设备
主要构筑物和设备见表1、表2。
表1 主要构筑物
名称 | 数量 | 规格(m) | 备注 |
调节池 | 2 | 15×10×2 | 砖混 |
一沉 | 1 | 15×4×2 | 砖混 |
水解池 | 3 | 19×5×2 | 砖混 |
活性污泥池 | 3 | 15×11.5×2 | 砖混 |
二沉池 | 1 | 16×5×2 | 砖混 |
中间水池 | 1 | 5×8×2 | 砖混 |
污泥池 | 1 | 5×5×3.9 | 砖混 |
氧化塘 | 1 | 32.6×4. 5×3.9 | 砖混 |
表2 主要设备
名称 | 型号 | 数量 | (单机)有效功率 |
高速潜水推流器 | GQT022×325 | 5 | 2.2KW |
行车式吸泥机 | 2 | ||
罗茨鼓风机 | SSR150 | 2 | 11KW |
带式压滤机 | 1 | ||
增氧机 | 2 | 2.2 |
2.工程调试及运行
2.1 絮凝脱色实验控制
车间内废水出水pH在6.5左右,通过实验硫酸亚铁在pH为8.5~10.0之间时对这种阳离子染料的脱色效果最为明显。
调节pH加碱量在
2.2 活性污泥培养
活性污泥的培养采用接种驯化法,接种污泥取自城市污水处理厂的脱水污泥,厌氧水解酸化池和好氧活性污泥池中所接种污泥量共
驯化开始时,在3个活性污泥氧化池中分别注人2/3池清水,其余为生产废水,进行连续鼓风闷曝。当3个反应池内均出现少量活性污泥絮绒体时,即进人下一个周期运行。
投人废水占总进水量比例由30%逐渐提高至100%,使微生物缓慢适应处理的水质。厌氧水解酸化池培菌与生物接触氧化池类似,区别在于厌氧水解酸化池要求厌氧条件,微生物和污水能充分接触。大约经历1.5个月的时间,培菌结束,经生物镜检,好氧池中可以明显观察到存在大量的固着型纤毛类原生动物,如钟虫、盖纤虫和菌胶团,污泥沉降比达到35%左右。
2.3运行效果
废水经过2个多月的调试,各项出水指标均达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-92)3中Ⅰ级标准要求。并于2005年 6月通过当地环保部门验收。
各处理构筑物处理情况见表3。
表3 各处理构筑物处理情况一览表(mg/l)
构筑物名称项目名称 | 一沉池 | 水解酸化池 | 活性污泥氧化池 | 好氧塘 | 出水 | |||||
pH | 数值 | 7.0 | ||||||||
去除率 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
COD | 数值 | 750 | 600 | 600 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 | 50 |
去除率 | 20% | 42% | 77% | 37.5% | —— | |||||
SS | 数值 | 200 | 20 | 20 | ||||||
去除率 | 90 | —— | —— | —— | —— | |||||
色度 | 数值 | 400 | 150 | 150 | 30 | 30 | ||||
去除率 | 62.5% | 80% | —— | —— | —— |
2.4主要经济技术指标
(1)顿水投资
本工程建设投资总额为 118.7万元,吨水投资906元。详见表4,其他诸如污水处理站引水管路、管理费、税费不包括在总投资内。
表4 工程造价估算表
分类 | 序号 | 名称 | 造价(万元) | 备注 |
土 建 部 分 | 1 | 调节池 | 0.84 | |
2 | 水解、接触氧化池 | 5.0 | | |
3 | 一沉池 | 0.37 | | |
4 | 二沉池 | 0.56 | | |
5 | 中间水池 | 0.25 | | |
6 | 污泥池 | 0.28 | | |
7 | 氧化塘 | 7.00 | | |
8 | 脱水机房 | 1.2 | | |
9 | 操作间 | 1.2 | | |
16.70 | ||||
设 备 部 分 | 1 | 高速潜水推流器 | 1.5*4 | 4台 |
2 | 活性炭滤塔用提升泵 | 0.4*2 | 二台(一备) | |
3 | 污泥泵 | 0.2 | 一台 | |
4 | SSR罗茨鼓风机 | 7*2 | 二台 | |
5 | 活性矿物质填料 | 9 | | |
6 | 行车式刮泥机 | 17 | 二台 | |
7 | DYQ500D压滤机 | 12 | 一台 | |
8< | 增气机 | 4 | 一台 | |
9 | 加药系统 | 1.5*2 | 二套 | |
10 | 管道、管件及材料 | 2.0 | 流量计、阀门、管道 | |
11 | 电所控制、保温 | 1.0 | ||
12 | 化验仪器 | 0.5 | ||
83.50 | ||||
技术服务 | 1 | 设计费 | 4.50 | |
2 | 调试及培训 | 2.50 | ||
3 | 综合取费 | 3.50 | ||
10.50 | 总计 | 108.7万元(计吨水投资906元) 。6 |
注:以上费用没有考虑引水管网费用。
(2)运行分析
序号 | 项 目 | 费用(元/m3) | 备 注 |
1 | 人工费 | 0.04 | 2人,700元/(月.人)。 |
2 | 电 费 | 0.26 | 616.8kWh/d,0.5元/kWh。 |
3 | 药 费 | 0.20 | 加药0.1‰,2元/kg。 |
合 计 | 运行成本:0.50元/m3 |
3讨论
1、本染色废水处理系统设计科学、合理,充分考虑了乡镇企业的现状,运行管理简单,方便。
2、本工艺相对其它处理而言,投资少,运行费用低。因为出水要求高,单纯物化法难以达到排放标准,只能做生物二级处理,这样一来投资势必要成倍增加。通过科学合理安排,既达到环保目的,又最大程度上节约资金,本处理工艺可以说是最为可行的方案之一。