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完善生产工艺降低污染物的排放

来源:印染在线 发布时间:2009年06月18日

1用新助剂,降低退浆、煮练废水的污染负荷.

退浆、煮练主要是为去除织造过程中加在经纱上的浆料,使纤维更好的与染料亲和,同时也可去除织物纤维中部分天然杂质,如油脂、蜡质和果胶类含氮化和物。常用的处理工艺是碱退浆,同时由于棉纺、棉混纺织物上多用聚乙烯醇(PVA)及部分变性淀粉,因此退浆、煮练废水中含有大量的碱、PVA及其他高分子化合物,据测定PVA的COD值约1600mg/g,而BOD5值仅20mg/L,其完全降解的时间约895天,是一种较难生物降解的物质。退浆、煮练废水的COD值在10000一30000mg/L之间,呈强碱性。其水量一般较小,约占总水量的5%。10%,而其污染负荷可占总水量的30%一40%。

为了有利于生态、环保,尽量降低退浆、煮练废水的负荷,我们对工艺进行了多方面的佳化。退浆酶、精练酶的开发应用,与传统工艺相比,减少了渗透剂、煮练剂的使用,大大降低了废水中主要污染物COD的浓度。见表1,工艺调整前后对比。

表1工艺调整前后退浆、煮练废水的COD对比表

1#

2#

3#

4#

COD(mg/L)

11600

8400

12000

5600

其中,1#、3#为调整前退浆、煮练废水的污染物浓度,2#、4#为调整后退浆、煮练废水的污染物浓度,调整后与调整前相比,下降明显。

另外,新型低碱前处理剂DKB及清棉师lOOt的使用,对降低NaOH的用量发挥了重要作用,同时还省去渗透剂和双氧水稳定剂的使用。

2使

用高效染料,降低废水的色度

以往的活性染料、硫化染料由于上染率低,是造成废水色度很深的主要原因。为最大限度的实现减量化,达到高利用,低排放的目的,我们停止使用硫化染料,采用新型双活性剂团(一氯均三嗪和乙烯砜)染料替代普通活性染料,使染料的固色率提高了30—40%,使用量降低15—70%,从而减少了废水中染料的残留量,降低了废水的色度,提高了污水处理的效果。


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