印染废水的气浮调试,一定要搞清楚废水的性质,在运用气浮时,要注意废水中污染物的来源,量的大小,水温,气浮也要根据水质特殊设计,以满足处理要求。
引言印染废水调试过程中出现的现象。(通谊印染厂调试现场记录) 中午刚开始调试一小时内,气浮出水清澈,色度小,泥水界面清晰,浮渣表面无气泡出现,色泽黑色,浮渣量较大估计占水量的5%-10,加药硫酸亚铁(200元/T),估计在1000MG/L-2000MG/L(药剂浓度5%)。溶气罐压力2.4-2.6KG/CM,浮球工作正常。絮体上浮速度500水深/3.5分钟,水量估计在70-100M3/h,水温25-30度。 一小时后因调节池短路气浮进水接通来水,浮渣表面出现少许泡沫,随着时间的延长,泡沫越来越多,越来越细小,出水恶化,出水中浮出大量白色泡抹,絮体上浮速度大大减缓,溶气水质变差,溶气罐压力2.4-2.6KG/CM,浮球工作处于非正常状态,溶气水量变小,泥水界面无法分清,增大加药量无法改变气浮的工作状态,水温30-45度,气浮无法正常工作。气浮停机,冷却一小时后开机,源水未进,只开溶气系统,气浮池内布水槽吐出厚厚的泡抹,溶气系统无法正常工作,整机停。 第二天下午正常开机,气浮稳定工作15-30分钟,随着时间推移和昨天类似。 停机后用PAC(2000元/T) PAM(15000元/T) 自配10%,千分之一的溶药液,取原水作实验,絮体较好,且较大,和硫酸亚铁相比,药量小,絮体好,但相对成本高,源水偏向碱性,硫酸亚铁偏酸能起中和作用,但铁离子的还原性,出水色度较大偏向褐红色,铁盐絮体易沉。 废水中的核心问题为泡沫,解决了泡沫问题,也就解决了印染废水的气浮应用问题。下面从废水水质,起泡原因,解决方案,几个方面分别论述。
1. 印染废水水质分析: 废水中
![]() |
印染废水应用气浮时应注意解决以
由上面的工程实践可以看出,印染废水是比较难处理的废水,核心问题解决废水中的泡沫问题,解决的方法也不是一成不变的,解决的核心是消除泡沫的影响。本文提供了几种解决方法,供各位同仁参考。具体问题具体分析,以实验为准。