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混凝法处理印染废水

来源:印染在线 发布时间:2010年07月17日

赵爱玲 柳培文 洪有江

1 前言印染废水具有成分复杂,色度高,水量少,大多数污染物为难降解的有机化合物等特点 目前主要处理工艺有:生化处理法、化学氧化法、气浮法等,通常设备投资较大,处理工艺复杂,营运费用高。本文采用高效混凝剂对小型印染企业的印染废水处理进行了探讨,取得了良好的效果。

2 试验部分2.1 废水水质选用硫化染料、还原染料、直接染料、活性染料、阳离子染料的染色废水进行试验。水质随产品以及染料的变化波动较大,废水水质一般为pH8.5~11.5,色度128~2048倍,CODcr:31O~ 980mg/L。2.2 混凝剂选用市售的五种混凝剂,对固体混凝剂进行水溶,对液体混凝剂进行稀释,使用液的波美度为3~5度。2.3 试验方法取250ml的染色废水,加入一定量的混凝剂,搅拌均匀,静置使其析出沉淀.澄清液即为处理后的出水,测澄清液的pH,色度CODcr。

3 试验结果与讨论3.1 混凝剂的筛选选用市售的五种混凝剂对硫化染料废水的处理结果,见表1。表1 混凝剂对硫化染料废水的处理结果注:5号与3号厂冢不同试验表明,1、3号混凝剂处理效果较好,不仅色度去除率高,且沉淀污泥量少。其中3号混凝剂投药量少,优于1号混凝剂。3.2 投药量的选择投加不同量的3号混凝剂对硫化染料废水的处理结果,见表2。由表2可知,投药量在2‰~ 3‰ 之间处理效果较好,色度去除率达98.4%,CODcr去除率达62.8%~64.O%。投药量过大时,上清液出现Fe3+黄色,反而使色度增大表2 混凝剂投加量对废水处理结果注:处理时间为0.5h3.3 混凝剂对染料废水的选择性采用3号混凝剂,投药量2%,对七种染料废水的处理结果,见表3.表3 混凝剂对不同染料废水的处理结果注:处理时间为0.5h表3结果表明,对七种染料废水都具有脱色处理效果,其中以硫化染料、直接染料、还原染料的染色废水

处理效果较好,经0.5h处理,色度去除率达98.4%。

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