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蜡染行业节水节汽示范工程

来源:印染在线 发布时间:2010年10月03日

青岛凤凰印染有限公司 一、企业简介 青岛凤凰印染有限公司成立于1998年,是真蜡防印花布的专业生产厂家。2007年真蜡防印花布销售量7000万米,销售收入4.81亿元。2005~2008年连续四年被评为中国印染行业“十佳企业”、全国纺织服装行业百强企业,是由中国印染行业协会授予的国内唯一“中国蜡染布研发生产基地”。 二、建设方案 (一)技术方案 1、改进加工工艺,实施节水节汽新工艺装备 ①采用新型一浴法短流程前处理新工艺装备 新工艺采用了新型精练助剂和装备,将传统的退浆、精练、漂白合并为一个工序——一浴法短流程前处理工艺,高温汽蒸时间由原来的3小时减少到1小时,水洗次数由3次减少到l次,节省了2/3的蒸汽和水,设备投资也能节省1/2。 ②创新采用湿布丝光新工艺装备 棉布丝光大多采用干布丝光,这是因为湿布丝光时,织物含水率较高,使轧碱工艺难以控制,布面滞碱量偏低的缘故。如果采用烧碱在线自动监控系统,以及增加淡碱预浸轧装置和设备改造,便可以克服这个障碍。 湿布丝光工艺减少了上道工序的蒸汽加热烘干程序,并达到了透芯丝光的要求,使设备流程缩短,节约设备投资,又可实现节汽的目的。 ③创新采用活性染料“湿短蒸”染色新工艺装备 根据中温型活性染料的特性和固色碱剂的优化,以及专用设备的应用,活性染料“湿短蒸”染色新工艺完全替代了常规染色工艺。“湿短蒸”工艺比常规染色工艺少了预烘和烘干工序,而且蒸化时间也大大缩短。 ④创新采用活性印花前轧底新工艺装备印花前先染活性底色,再进行印花、汽蒸固色、水洗烘干等,使活性染色和印花的汽蒸固色、水洗一并完成,减少了一道汽蒸、水洗烘干,可以节约大量的水和蒸汽。 ⑤创新采用平幅热碱堆置退蜡新工艺装备 蜡染行业多采用平

幅或绳状高温碱洗退蜡工艺和装备,烧碱、水和蒸汽的消耗大;而创新采用平幅热碱堆置退蜡新工艺装备后,大大提高了烧碱退蜡的效率,碱液的温度由90℃下降到70℃,浓度由30克/升下降到15克/升,车速由60米/分钟提高到90米/分钟。2、建立机械退蜡-回收蜡废水处理与回用自循环系统 对于机械脱蜡废水,大量的松香主要以悬浮态存在,采用双级气浮工艺,利用共聚气浮原理,使“蜡”与“水”进行分离。废水采用砂滤-光催化氧化或臭氧脱色处理后,再回用于本工序,实现本工序循环回用。 3、建立皂化脱蜡废水处理与利用内循环系统

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