在实践中发现用冷轧堆工艺处理后的棉等半制品毛效不高,如用冷轧堆工艺处理的棉织物,使用进口高效煮练剂毛效达10cm左右,而用国产某些煮练剂毛效为7~8cm。7~8cm的毛效对普通织物印花是可行的,但不利于生产高档印染产品。解决这一问题的途径有:采用价格贵的冷轧堆专用煮练剂;或在冷堆后,再经短时间汽蒸,以大大提高毛效。
全棉织物工艺处方(g/L)为:H2O2(100%)20,NaOH30,K2S2O85,煮练剂(ZH-11、FZS-3、PD-820、DS-70或DB-491)10,稳定剂FT4。工艺流程为:织物烧毛→浸轧练漂液(多浸一轧)→堆置(温度26~30℃,17h)→短蒸(温度98~100℃,时间5~10min)→90℃热水洗→冷水洗→烘干。
结果表明,冷堆后再短蒸5min,经以上精练剂处理的织物的毛效均明显提高,增加幅度为3~5cm。如果不短蒸,DB-491煮练剂不能用于冷轧堆(因毛效太低),若汽蒸5min,毛效由原来的5.5cm提高到9.5cm,从而符合印花或染色的要求。如汽蒸时间为10min,毛效可进一步提高。此外,短蒸后织物白度进一步提高,这主要是短蒸时双氧水进一步起漂白作用的结果。
涤棉混纺织物冷堆后再进行短时间汽蒸,也能显著提高毛效。