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纯棉精梳纱无结头处理实践

来源:印染在线 发布时间:2015年01月29日
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2.3并条机后断条无疵点处理

尽量减少棉条断头是我们的基础工作。而对于少量末并机后断条,可进行如下处理来去掉结头:先在机后包接断条,然后开机过牵伸两米,停机,出桶,拉去包接处熟条不要。这样末并机后断条变为机前断条,再去粗纱作无疵点处理。

头并是否要进行无疵点处理,按各厂情况而定,但方法与末并一样。

2.4粗纱减少机前结头首先要减少断头

⑴粗纱张力要稳定,包括起始张力合适,成形变化时张力要均匀准确。

⑵压掌、锭翼等粗纱通道要光洁、无毛刺、无脏污。

⑶圈条成形良好使退绕轻松,棉条要光洁,末并喇叭直径与棉条重量相匹配。

2.5粗纱机前结头无疵点处理

粗纱机前断头,传统操作是“回捻头”。这种结头纺成的细纱条干差,长细节多,用黑板看十分明显。99年底,我公司对粗纱机前接头进行了改良创新。用类似织布结的方法,将机前断头粗纱打一“死结”,让这个粗纱“死结”在细纱断头,变为细纱结头。这样大大缩小了粗纱结头对细纱条干的影响。当然细纱值车工在巡回接头时,要注意拉净断头处少量细节纱,才可进行细纱接头操作。粗纱机前断头无疵点处理,具体操作如下:

⑴粗纱机前断头后,先在前罗拉处接“回捻头”,不要求质量,结头接牢既可。

⑵开慢速,盯住“回捻头”,让“回捻头”过压掌绕上两圈,适位停机。

⑶右手转动粗纱管,左手退出“回捻头”段粗纱,约60厘米。

⑷去掉“回捻头”前后约20厘米不要,并将拉断处退捻拉成细长笔尖状,两笔尖合并,搓捻成一小股。

⑸将小股线段套打成一“死结”,结头要小而牢。手指别碰毛粗纱条,避免施加张力。

⑹放下结头,右手转动粗纱管,拉平“死结头”段粗纱,重新开机。

⑺此结头要牢,保证细纱纺纱时必须断头,则完全消除粗纱“回捻头”对细纱质量的影响;此结头要小,以减少对细纱皮辊、皮圈等的损害。

“死结法”由于去掉了粗纱结头段所纺细纱,使细纱条干、粗细节基本不受结头影响。我公司99年底开始实行粗纱“死结法”,至今没有发现负作用。我们分别用多组10米左右粗纱,每80厘米左右接一个回捻头和死结头,纺成细纱后过USTER条干仪。

2.6粗纱机后断头无疵点处理方法

机后棉条断头后,先在机后包接棉条。然后开机,盯住包卷处,让包卷处粗纱过压掌绕上两圈,适位停机。退出包卷处所纺粗纱不要,重新进行机前处理。则由棉条结头变为粗纱“死结”,最后在细纱变为细纱结头。

3细纱减少结头处理方法

细纱减少结头首先要减少断头。细纱断头包括纺纱断头、落纱断头以及换粗纱断头等。落纱断头后因为其结头位置处于管脚,我们可以想办法去掉它。对于纺纱断头与换粗纱断头,我们的思路是如何来减少由此引起的结头。

3.1减少落纱断头

减少落纱断头是许多企业现场管理的目标,既有利于减少停台,提高效率,又利于质量改善。落纱后慢速开机、平稳提速可以减少落纱开机断头是勿庸置疑的。我公司是人工落纱,细纱机也没有变频调速。落纱后提速突变较大,我们主要从两方面去做工作。

首先是培训落纱工拔插动作,研究出作业指导书后,统一规范,人人按标准操作过关。日常工作中对落纱工按断头数实施考核,减少因为拔插管、纱引起断头。其次是改善落纱停机的纱尾绕纱方式和绕纱圈数。我公司对“纱尾绕纱管”和“纱尾绕锭脚”都进行过长期探索。实践证明“绕锭脚”利于减少断头,但飞花较多,并要定期清理锭脚回丝。而“绕纱管”则断头稍多,络筒放纱效率稍低,但不产生飞花。当然此事涉及细纱机型、纱管规格等,因厂而异。此外,钢领板位置及升降顺利平稳,钢丝圈挂花及与钢领配合、叶子板、细纱机制动等都对落纱开机断头会有影响。对此我们主要是加强保养、反复调试和及时清洁。

3.2去掉落纱生头的结头。

落纱结头毕竟是一个疵点,为了去掉这个结头,我公司早在98年底就推行了“挑头法”。具体做法是,先在落纱断头后生头的锭位划记号,下一次落纱时,将此有结头的纱果挑出,另箱装好,放指定处。然后让专人在纱脚处挑断一根纱线,则络筒退至此处时自然断头,并且络筒机(Autocoro138)无法再接头。打出的少量管脚回纱中包含了落纱生头的结头。

3.3减少细纱纺纱断头。

细纱纺纱断头是我公司不能在络筒前去掉的结头。为了减少细纱纺纱断头,我们对现场组织及纺纱工艺进行了一些调整:

⑴在不影响粗纱质量的情况下,将粗纱卷装加大8%。

⑵细纱值车与机台清洁专业化分工。专业化分工可使机台清洁更彻底,一尘不染,尤其是牵伸区。机台更干净,断头自然会少。而细纱值车工专门负责换粗纱和巡回接头,可以使巡回周期更短、效率更高,自然会减少细纱断头。

⑶对细纱牵伸工艺与牵伸器材进行反复论证,做到无硬头、少断头,相应细纱条干也好些。

⑷增强细纱值车工巡回责任感,规定千锭瞬时断头超过一定数量给予考核。

⑸开展5s活动,减少飞花。我公司推行5s活动已有多年,通过常清洁、常整顿,改变人的观念,提高素质,做到时时干净、处处整齐。地面基本无飞花,平均粉尘含量细纱间为0。15(mg/m3),前纺为0。02(mg/m3)。

⑹纲丝圈周期适当缩短。我公司细纱机台少(长机),品种更改多(15个以上),同一纲领所纺支数相差大,为了改善毛羽和断头,只好勤换纲丝圈。

表2:各号纱千锭时断头—览表

号数CJ29.5 tex CJ22.7 tex CJ18.4 tex CJ14.0 tex

千锭时断头0.9 2.4 3.1 4.8

 

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