(6)印染厂大样试验和实际生产中的应用
在全面测试的基础上,我们已经到数十家不同类型的棉针织厂、棉印染厂、筒子纱染色厂、毛巾厂进行各种品种的棉纱、针织品、筒子纱、毛巾、机织品、莱卡汗布等纯纺及混纺的大样放样试验,无一例外地都取得成功。一致认为以80℃练漂为最适宜,双氧水用量保持老工艺水平,若温度再低,药品用量提高,非但增加成本,又提高三废处理难度,同时节汽最关键的温度是在70℃以上阶段,温度再低,节汽并不多,所以放大样均取80℃或70℃。放过大样的印染厂经过一段时间的摸索,测试不同品种的效果以后,已经有不少工厂正式用于生产,使用厂家在不断增加,相信这低温练漂工艺正是推广最佳时期,国家要求万元产值节能20%的目标必须完成,决不能打折扣。目前的最大疑虑是助剂费用比老工艺增加200~250元人民币/吨纱,厂主怀疑节汽的收益能否相抵,纷纷要求助剂价压低。使用蒸汽流量计在机台上实测比较,节汽达40%以上,总练漂加工成本比老工艺节省200~300元人民币/吨纱。
印染厂80℃大样试验及目前各应用厂大生产的处方为:双氧水(27%)7g/L左右,QR一2010 1g/L左右,QR一2011 2.5~3g/L或NaOH(100%)1.5~2g/L,QR一2020 0.4~O.5g/L;温度80℃;时间60~70min;浴比1:(8~10)。
在40℃时加入稀释的QR一2010和QR一2011,打匀后加入双氧水,运转5~8min后再加入已经溶解和稀释的QR一2020然后打匀,再导入织物,升温到80℃,保温练漂60min,而后排液,进水,加热到60℃,热洗15min,排液,进水,加醋酸中和,加去氧酶去氧,即可加入染液进行染色。
此法既适用于针织物也适用于机织物,在紧密的机织物练漂时,若毛效要求更高时,可增加QR一2010的用量0.3~0.5g/L;若要求白度更高时,可在练液中酌加2~3g/L的枧胶力(偏硅酸钠),白度有明显提高。比QR-2020用量提高更有效。
上述配方可适用于95~100℃练漂的快速法,以缩短汽蒸时间,那时QR一2020的用量可降为0.2g/L。
我们也曾用上述冷轧堆练漂处方进行针织物、机织物的冷轧堆练漂。大样试验的结果说明,针织物在堆置3~4h后即能获得比老工艺好的效果,毛效高,容易洗涤用不到汽蒸。而对机织物则需堆置6h,若在练液中增加枧胶力,白度可显著提高。洗涤也容易。
(7)低温练漂工艺的突出效果与特征
①节约能源。使原来1t棉练漂所用蒸汽从5~6t降低到1.2~3.5t,节约练漂用汽40%多。若使用40℃工艺则只需耗用1t多蒸汽,节能更可观。一般练漂用汽量约占整个染整用汽的60%,所以用低温练漂可使印染厂总用汽降低20%~25%。
②节约用水。因洗涤容易,使原来1t棉练漂用水从60t降低到30t,节约一半,同时污水排放量也相应减少一半。在筒子纱练漂时,节水更大。
③练漂质量明显提高,老工艺因使用的助剂品种不同,其毛效有很大差异,但一般只有3~6cm。使用发明的低温练漂助剂,毛效可达10cm以上,就为后续的染色提高质量打好基础,可使染色均匀,减少染花等疵病。在筒子纱染色时尤为明显,可使筒子纱内中外层染色均匀一致,而老工艺则差异很大。因白度提高有利于提高染色物的鲜艳度。毛巾则解决了因不吸水而使用亲水柔软剂来弥补的问题。
④节省加工时间。因为洗涤容易,升温和降温时间减少及洗涤次数减少,从而节约了加工时间,一般可使加工时间缩短到70%左右。特别是筒子纱练漂,原先用水洗20次,现在只要水洗8次,其效果更为明显。在冷轧堆加工时,可把原来堆置16~24h缩短到4h左右。
⑤杜绝了氧漂破洞的发生。双氧水漂白时,时常出现破洞,来无踪去无影,主要是烧碱中含有铁离子,现改用别的碱剂,铁离子较少,且pH值低,不会出现破洞。
⑥减少莱卡棉混纺物练漂时造成死皱印,因莱卡的软化点较低,100℃练漂会因湿热定形使形态固定,使折皱的织物形状固定,而造成折皱印,现新工艺处理温度降低,湿热定形作用减少,所以皱印减少甚至消除。⑦可以在40~80℃区间内任何温度下练漂,只要调整助剂用量,这就为印染厂选择最佳工艺条件创造了条件,灵活性更大。
⑧特别适用于新纤维混纺物的练漂,例如超细纤维混纺物练漂时可减少微纤化难题;大豆纤维、酪素纤维混纺物可减少泛黄及皱印。
⑨本发明所用药剂均属环保型,不含多聚磷酸纳和有毒物质,无AOX问题。
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