2、高速高效湿布丝光工艺综述及解决的技术问题
棉布丝光从织物的干湿上分干布丝光和湿布丝光。由于湿布丝光一直存在着表面丝光,不能透芯丝光,丝光不均匀的问题。原因是湿织物含水不均匀,浓碱不能彻底渗透和渗透不均匀所至。为此湿布丝光时,设备方面重点解决湿布浸浓碱前轧余率最低及均匀一致问题,解决浓碱液粘稠浸透难的问题。在湿布进布后,设计浸槽和高效重轧,这是实现湿布丝光的关键。在浸槽中进行了水、淡碱、和浓碱的试验,只有在170克/升淡碱时,丝光钡值达到最佳,又对浸渍槽进行了分格逐递浸渍淡浓碱改进,轧车轧余率是湿丝光的首要条件也进行了重点改进,加大调压范围,使轧余率越小越好(约60%最佳),采用中固轧辊,改善轧辊挠度,严格前后左中右轧余率的均匀一致。其他设备攻关问题同一步法前处理。工艺方面主要解决湿布浓碱浸透难的问题。制订和调整工艺参数是烧碱浓度200-230克/升,渗透剂用量2克/升,浸碱温度50℃、生产车速85米/分。丝光半制品测试:钡值为120-136,表示丝光充分。须注意的问题:在实际生产中,要经常检查浸浓碱前的轧车的轧余率及均匀性、浓碱的稳定性,尽量退煮漂与丝光联合开车效果最佳,若丝光前湿布存放多,会形成局部风干,造成后道丝光不均匀。
四、社会效益和经济效益分析
1、一步法与二步法比较:
(1)设备占地面积少,节约土地50%。
(2)该机从烧毛到退煮漂一次联合完成,缩短生产交货时间70%,实现了小批量生产、短平快交货。
(3)高速高效,因提高车速(由60米/分提高到85米/分),提高生产效率降低成本约20%左右。
(4)污水排量6000吨/天降为3000吨/天,污水处理成本降低一半,污水排量降低一半。
2、干布丝光与湿布丝光比较:
(1)省去了三柱烘筒烘干机,节汽明显,每天可节约用汽约24吨,以210元/吨计,一天节约5040元。
(2)退煮漂后不烘干,退煮漂没退洗净的炼斑,在丝光时继续洗掉,起到水洗不足的弥补作用,在联合机流程设计上,可减少水洗能力的设计。若烘干,退煮漂没退净的炼斑凝固,在丝光时就不能膨化,不易洗掉了,造成印花或染色不均匀、上色效果差而费染料。
(3)湿布丝光纤维膨化足,浸碱均匀,产品质量均匀,均染性好,布面质量高,提高了产品的合格率。
(4)湿布丝光不产生破边。
(5)湿布丝光落布门幅宽。
(6)高速高效,由于湿布丝光透芯加工,可提高车速40%,提高生产效率40%,比传统工艺的干布丝光降低成本约15%左右。
(7)该机从烧毛、退煮漂,丝光多工序合并,一次联合完成,减少了中间环节,生产周期短,效率高,产品质量高,非常适宜当前清洁生产的要求。
以上技术的应用,符合国家节能减排循环发展经济的方针,具有广泛的社会效益和经济效益。以客户每条生产线460万米/年生产量计,因节约蒸汽、水、电、劳力等每年可节约300万元左右,该公司共用6条生产线,每年可节约近l800万元,为客户带来了巨大的经济效益,且市场竞争力大大提升。被省、市、中国纺织总会评为2008年节能减排优秀企业。
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