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赫格特开清棉机-FA203型梳棉机的配套与使用

来源:中国纺织科技信息网 发布时间:2012年11月14日

从表10可以看出:①清花工序大量增加棉结,FA203型梳棉机除棉结效率可以达到80%左右;②杂质数随着各工序的除杂是逐渐减少的;③不同原棉成分所产生的生条棉结数相差很大。

3.3.5短绒分析

采用手工试验法,小于16mm的短绒率见表11。

从表11可以看出,短绒率为12%,短绒增长

率仅为1.5%。为了进一步摸清MAC型主除杂机和FA203型高产梳棉机对纤维的损伤,结合结杂试验一起在AFis仪上进行测试(见表12)。

从表12看出,开清工序从原棉到筵棉短绒率基本上持平,没有增加也没有减少。梳棉工序不但没有增加短绒,生条短绒率反而比筵棉短绒率低。MAC型主除杂机短绒增长率仅为O.3~0.9之间,增长幅度不大,主要原因是主刺辊速度低,仅为1230r/min。

3.3.6落棉试验

赫格特开清棉设备主要除杂点是WR型双轴流开棉机和MAC型主除杂机两台单元机。因此我们重点对这两台单元机进行落棉测定和含杂分析(见表13)。

从表13看出,在原棉含杂2.14%时,开清棉实际和理论总除杂效率为64.4%和60.3%,均在60%以上。特别是M.AC型主除杂机单机除杂效率达到50%以上,除杂效果是明显的,但开清棉落棉偏多。

梳棉机各单机台落棉率及除杂效率测定见表14。

在筵棉含杂为1.64%时,测得梳棉实际总除杂效率94.9%。

3.3.7成纱质量(见表15)

4几点体会

4.1我厂自FA203型梳棉机试纺并代替A186D型梳棉机投入生产后,喷气织机的断头率降低,生产的纯棉18tex纱一直供不应求。过去A186[)型梳棉机产量只有15kg/台·h,而现在FA203型梳棉机产量达到50kg/台·h。现在一套清梳联设备设清梳挡车工各1人,每班用工2人,每天6人。过去使用同等规模A系列开清棉设备及A186D型梳棉机设清花车头工1人,清花小车工1人,推卷工1人,梳棉挡车工2人,除上包工以外,每班用工5人,每天15人。节省用工50%以上。

4.2赫格特开清棉设备虽然除杂效率高,但经MAC型主除杂机后,棉流中的细小杂质数增多。如果在清梳连接输棉风机处增加一台强力除尘装置,将会进一步改善筵棉含杂,减轻梳棉机负担。

4.3建议进一

步提高国产设备加工精度,重点解决通道挂纤维等问题。

4.4希望进一步改进FA172B型喂棉箱下棉箱传动部分的设计,用无级变频调速代替现在的快、慢速喂棉,以使生条重量内不匀进一步改善。

4.5我厂将尽快加速纺部设备改造步伐,争取用国产新型的并条、粗纱、细纱等设备与清梳联设备配套使用,全面提高成纱质量,增强产品竞争力。

 

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