3.3测试结果
3.3.1原棉成分
我厂原棉质量受市场供求影响很大,品级、唛头经常多变,如表1所示。
3.3.2生条重量不匀率及重量偏差
3.3.2.1生条5m重量外不匀率U%
生条5m重量外不匀率U%目前每班试验一次,每台取5段5m片段的试样,6台车共取30段,计算出重量不匀率U%如表2所示。
从表2看,清梳联系统5m重量控制较为正常,生条重量不匀率U%可控制在3以下,特别是系统各种工艺参数及产量稳定以后,生条5m重量外不匀率达2.38,小于3者占87%。3.3.2.2生条单台5m重量班间不匀率
生条单台5m重量班间不匀率是统计每台车
取5个子样的平均值,累计一个月时间,n=70~80次计算的生条重量不匀率U%,如表3所示。
从以上数据看,梳棉机单台班间5m不匀率U%大都能控制在2以下,反映了FT023型自调匀整器对生条重量超长片段有明显的控制作用。
3.3.2.3生条25m、100m重量外不匀率U%(见表4)
从表4可以看出,生条中、长片段的外不匀率良好。
3.3.2.4生条5m重量内不匀率U%(见表5)
从表5可以看出,5m重量内不匀率U%为1.81,基本上在2以下。随着对清梳联系统喂棉进一步调整以及对喂棉箱、自调匀整器的各种工艺参数进一步完善、优化,内不匀将会进一步改善。
3.3.3生条条干
由于我厂无乌斯特条干均匀度仪,所以重点考核生条萨氏条干不匀率(见表6)。
从表6可以看出,采用清梳联工艺后,生条萨氏条干不匀率(%)明显优于传统棉卷工艺所纺的生条。
3.3.4生条棉结杂质数
(1)采用棉卷喂入纺C18rex在相同配棉成分条件下,FA203型及A186D型梳棉机对比试验结果见表7。
从表7可以看出,FA203型机纺出生条结杂数明显优于A186D型机。
(2)采用清梳联工艺后,日常试验棉结及杂质数见表8。
将同一批生条分别用目光和仪器检测,结果与对比分析见表9、表10。
目光检测有一定误差。为了解决这个问题,青岛纺机厂从上海乌斯特公司维修站借了一台AFis型单纤维检测仪,对清梳联各单机进行了全面测试(见表10)。
<<上一页[1][2][3]下一页>>