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赫格特开清棉机-FA203型梳棉机的配套与使用

来源:中国纺织科技信息网 发布时间:2012年11月14日

3.3测试结果

3.3.1原棉成分

我厂原棉质量受市场供求影响很大,品级、唛头经常多变,如表1所示。

 

3.3.2生条重量不匀率及重量偏差

3.3.2.1生条5m重量外不匀率U%

生条5m重量外不匀率U%目前每班试验一次,每台取5段5m片段的试样,6台车共取30段,计算出重量不匀率U%如表2所示。

 

从表2看,清梳联系统5m重量控制较为正常,生条重量不匀率U%可控制在3以下,特别是系统各种工艺参数及产量稳定以后,生条5m重量外不匀率达2.38,小于3者占87%。3.3.2.2生条单台5m重量班间不匀率

生条单台5m重量班间不匀率是统计每台车

取5个子样的平均值,累计一个月时间,n=70~80次计算的生条重量不匀率U%,如表3所示。

从以上数据看,梳棉机单台班间5m不匀率U%大都能控制在2以下,反映了FT023型自调匀整器对生条重量超长片段有明显的控制作用。

3.3.2.3生条25m、100m重量外不匀率U%(见表4)

从表4可以看出,生条中、长片段的外不匀率良好。

3.3.2.4生条5m重量内不匀率U%(见表5)

从表5可以看出,5m重量内不匀率U%为1.81,基本上在2以下。随着对清梳联系统喂棉进一步调整以及对喂棉箱、自调匀整器的各种工艺参数进一步完善、优化,内不匀将会进一步改善。

3.3.3生条条干

由于我厂无乌斯特条干均匀度仪,所以重点考核生条萨氏条干不匀率(见表6)。

从表6可以看出,采用清梳联工艺后,生条萨氏条干不匀率(%)明显优于传统棉卷工艺所纺的生条。

3.3.4生条棉结杂质数

(1)采用棉卷喂入纺C18rex在相同配棉成分条件下,FA203型及A186D型梳棉机对比试验结果见表7。

从表7可以看出,FA203型机纺出生条结杂数明显优于A186D型机。

(2)采用清梳联工艺后,日常试验棉结及杂质数见表8。

将同一批生条分别用目光和仪器检测,结果与对比分析见表9、表10。

目光检测有一定误差。为了解决这个问题,青岛纺机厂从上海乌斯特公司维修站借了一台AFis型单纤维检测仪,对清梳联各单机进行了全面测试(见表10)。

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