纺机网技术中心

 您所在的位置:  纺机网 >  技术中心 >  测试 >

色织与牛仔面料的技术提升及创新

来源:印染在线 发布时间:2011年11月03日

4 节能减排

为了克服原材料上涨,水、电、气等能源上涨及劳动力资源紧张,色织与牛仔产业面临节能减排的任务十分艰巨。近几年,全行业都在努力通过加强管理、加大设备改造力度和优化工艺条件等做法,积极推进节能减排工作,从而使节能减排取得了积极的进展。

4.1 设备改造

设备性能优劣直接决定了产品档次高低,针对实际生产情况对设备进行改良,有利于提高生产效率、保证产品质量。如经轴染色在骨干色织面料企业使用率达到70%,成功降低了成本,保证一次染色成功率,满足了小批量订单经轴染色的需要。“半缸水位染色”理念在生产实践中得以实现,不仅降低了筒子经轴染色浴比,吨纱用水、电、气也大幅降低,减轻后期污水处理的压力。

因牛仔面料较为厚重、预湿过程需耗费大量水,故采用喷射润湿技术与染整工艺技术相结合,基本达到污水零排放,生产效率比浸轧润湿工艺提高50%。

4.2 工艺优化

工艺条件的优劣直接决定了色织与牛仔企业产品档次和利润。为保证产品质量、减少成本、提高效益、增强竞争力,企业在染化料选择、改善染色工艺等方面进行了积极探索。

色织企业中80% 以上应用活性染料染色,为解决其竭染率和固色率较低的问题,将新型助剂代盐剂应用于活性染料染色中,以降低无机盐用量,有助于活性染料上染,提高染料利用率。染色流量的控制是染色质量的重要保证,通过变频对染液流速进行控制,简化泵速工艺,提高纱线一次染色成功率,同时也节约了电能。纱线冷轧堆染色技术突破了传统的筒子纱、绞纱间歇式浸染方式,采用常温轧染方式,纤维上的染料通过助剂反应与纤维牢固结合,降低了染色废水的生成,助剂的选择方面采用烧碱和水玻璃替代元明粉和纯碱,降低了废水处理的污泥,可有效地降低生产成本,产品色牢度均可达到要求,且产品质量稳定。

 

<<上一页[1][2][3][4]
 相关信息 
  • 分享
  • 分享至腾讯微博
  • 分享至开心网
  • 分享至人人网
  • 分享至新浪微博
  • 分享至网易微博
  • 分享至豆瓣网
  • 分享至MSN
  • 分享至飞信空间
  • 打印该网页
  • 打印
 推荐企业
 推荐企业
浙江锦峰纺织机械有限公司
 推荐企业
丝普兰喷气织机 润源经编
关于纺机网 | 网络推广 | 栏目导航 | 客户案例 | 影视服务 | 纺机E周刊 | 广告之窗 | 网站地图 | 友情链接 | 本站声明 |