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UQC型电子清纱器的工艺清除效率的测试

来源:中国纺机网编辑部 发布时间:2011年09月19日

1  倒筒法测试

工艺设定:短粗节清纱时的灵敏度S1160%,参考长度1.5 cm;短粗节倒筒时的灵敏度S2140%,参考长度1.5 cm;长粗节通道L灵敏度200%,参考长度200 cm;细节通道T灵敏度-90%,参考长度200 cm。测试长度15万m,试验温度24.5℃,相对湿度54%。测试结果:正切率94.1%,清除效率95.19%,品质因数89.57%,正切率不一致系数4.77%,清除效率不一致系数5.07%,空切率1.88%。倒筒法测试电子清纱器的清除效率在纺织厂里已被沿用了多年,经过试验,可看出UQC的各项工艺指标达到原行业内要求,即正切率大于70%,清除效率大于70%,空切率小于4.5%,品质因数大于55%,正切率不一致系数小于20%,清除效率不一致系数小于20%。

2  纱疵分级仪法

工艺设定:灵敏度140%,参考长度1.2 cm,测试长度11万m,试验温度23℃,相对湿度65%,清纱特性曲线A3B3C3D2。测试结果:切疵数29.6个/10万m,正切率72.97%,清除效率100%,品质因数72.97%。  

纱疵分级仪法检测电子清纱器工艺性能方便快捷,可减少人为误差,准确性较倒筒法高。从试验结果可以看出,各项指标都已达标,和倒筒法相比,正切率较低,清除效率却高得多,达到100%。我们利用UQC的一项新功能即纱疵分级功能来重新测试UQC的清除效率。根据UQC在线统计数据图显示出的两组数据,即纱线中原有的纱疵数和电清的切除数,我们可以直观看出UQC的清除效率为l00%,正切率达90%以上(因UQC用微电脑精确地确定纱疵的去留,人为根据图中的清纱曲线来确定正切数、误切数较困难)。为了让数据更客观,我们再分时间、分批次进行数据抽取,结果还是一样的,这就说明了UQC的正切率达90%以上,清除效率为100%是可信的。

3  长粗长细除疵性能测试

长粗节和长细节一般比较少,若用纱疵分级仪测试数据波动可能性大。因此采用人造模拟长粗、长细疵点放人检测区,以检测其除疵功能。

工艺设定:长粗节S灵敏度300%,参考长度10cm,L灵敏度80%,参考长度40 cm,T灵敏度90%,参考长度200 cm;长细节S灵敏度300%,参考长度10 cm,L灵敏度200%,参考长度200cm,T灵敏度30%,参考长度30 em;其中S、L、T分别为短粗节通道、长粗节通道和细节通道;长粗、长细通道只测试切除性能,不计纱疵长度。测试结果:长粗节纱疵截面增量+100%,清除效率100%,长细节纱疵截面增量-50%,清除效率100%。

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