使用C1设定对A1生产的纱线进行复落实验,10万米清除异纤6处,见图C1、C2
2.3实验结果对比
实验时我们通过络利安机头电脑,输入密码打开清纱器测试功能,那麽所有切疵后的锭子将停止转动,取筒纱纱尾对切除疵点分析,排除棉结和短粗结类疵点外,在筒纱纱尾20cm左右处可见异纤,经卡板分析,3cm左右的黑黄油花2处,梳理不开的死棉结颜色较深的占3处,2cm以下浅黄纤维占2处,这些疵点对后加工影响较小,而过分严格的分级设定即增加捻结造成的小纱疵,又影响到生产效率,结合织布工序的使用情况,我们使用B1设定在新疆棉11.7Tex品种织造11.7t/11.7t524/283坯布,每平方米B1与A1工艺设定生产的纱线异纤数基本相同,与原设定比较,每平方米下降5.6处,基本上达到了客户的满意。
3.使用LOEPFE-TK930s技术应注意的问题
在使用过程中,因为车间生产要求的湿度偏高,一般在65%左右,后纺工序生产过程中又产生较多的飞花,电清头较易沾尘土,设备维修人员在按计划保养时,须对电清头进行清洁,可用棉棒清洁,禁用酒精等腐蚀性液体清洁,可保证其正常的灵敏度。另外,经常查看其显示的监看资料,及时掌握异纤发生情况和切除情况,根据客对异纤的要求适时调整分级切疵,对异型纤维的控制。
结束语
针对当前原棉市场较为分散,异型纤维较多的特点,各厂家在注意捡棉质量的同时,更应注意消除异纤的新技术的应用。通过我公司近几年的使用情况来看,LOEPFE--TK930s型电清能适时监测异型纤维的变化情况,并针对性的进行清除和控制,从而即大大降低了异纤在筒子纱中大面积发生的现象,又降低捡棉用工成本,使产品得到用户的认可。因此有条件的企业在高档纱线产品上可使用该类型电清控制异纤,从而确保产品的高质量和高附加值。
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