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耐盐增稠剂的合成与性能

来源:印染在线 发布时间:2012年06月07日

2.4增稠剂的稳定性

按1.4.10节方法(2)测定增稠剂原糊的稳定性,结果如图3所示。

由图3可知,增稠剂原糊放置于室温一周后,黏度 稍有增加。原因是原糊暴露在空气中,少量水分蒸发。 存放一周后,原糊没有出现变质腐败现象,说明合成增 稠剂不易受微生物侵袭,溶胀后的体系是稳定的。 此外,将放置不同天数的活性染料印花色浆置于 离心机上,未发现分层和沉淀现象。自制增稠剂放置 半年后,也未出现分层和变色情况。

2.5合成增稠剂的综合性能

按照优化工艺条件制备增稠剂,测试增稠剂的主要性能指标,并与市售耐盐增稠剂x进行比较,结果如表6所示。

由表6可知,自制增稠剂的增稠效果和耐盐效果 好;PVI值小于增稠剂x,表明自制增稠剂的流变性能 好,印花时不易堵网;自制增稠剂的成糊时间短,且具 有很好的抱水性,表明印花时使用方便快捷,不易渗 边,且花纹轮廓清晰。 分别将自制增稠剂和耐盐增稠剂X应用于活性染 料印花,测定得色量、渗透率、色泽不匀度和脱糊率,结果如表7所示。

由表7可知,自制增稠剂的正面K/S值高,即得色量高,上色效果好;渗透率较高,说明色浆的印透性能好;糊料洗除效果也较好,因此印花织物柔软、手感好。

3 结论

(1)以丙烯酸、煤油和丙烯酸十八酯等为主要原料,通过反相乳液聚合法合成了一种耐盐增稠剂,优化的工艺条件为:pH值至6.5,以煤油为溶剂,乳化剂Span一80和丙烯酸十八酯用量分别为单体总用量的8%和1.5%,高速乳化45 min后,在氮气保护下聚合反应

约2 h,最后加入Tween-80反相乳化45 min,出料即得到增稠剂。

(2)按照优化工艺条件制备的增稠剂1%原糊黏度为1 387.7 mPa·s,其对盐的黏度保留率47.82%,抱水性为1.5 cm/15 min,PVI值为0.27,得色量(正面K/S值)达20以上,渗透率达67%以上,色泽不匀度在0.173%以下,脱糊率在84%以上,综合性能良好。∞

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