印染行业开展节能减排工作,除了研发高效、节水、节能新设备,开发并推广应用节能、节水、降耗印染加工的实用新技术外,采用高效、环保、节水、节能、安全和符合生态纺织品生产要求的染化料是现阶段行之有效的办法,且投入少、见效快,可以有效地减少污染物的排放,达到节能减排、降低成本、提高效益的目的。
一般来说,棉针织布和纱线活性染料染色后必须过水洗→过酸→水洗→皂洗→(水洗)→热洗→水洗→水洗→柔软等流程,其中至少6~8道水洗,1t织物用于后道皂洗水洗的耗水量达到80~100t。在环保呼声越来越高的今天,为防治印染废水对环境的影响,政府对化工、印染等高污染行业污水的排放进行限制,积极鼓励印染企业采用清洁生产工艺,严格控制用水量、排污量。为此,德美公司推出了酸性皂洗剂DM-1530,为广大印染厂家应对限制排污的危机提供了新的解决方案。
酸性皂洗剂DM-1530主要成分是羧酸类化合物的复配物,不含APEO。DM-1530为无泡型产品,在使用过程中不会因产生泡沫而造成疵病。生产实践表明,DM-1530可以替代醋酸起到中和作用,将过酸与皂洗工艺合二为一,能够取得极佳的皂洗效果,其优异的螯合分散能力使皂洗后的清洗变得更加容易,缩短了工艺流程,减少水洗次数,降低了企业的综合成本,减少了环境污染,提高了工作效率。
1试验部分
1.1材料、助剂与仪器
材料:大红色18tex(32S)纯棉双面针织布(活性红3BS4.2%+活性黄3RS染色3.5%,50℃水洗后待用)。
助剂:酸性皂洗剂DM-1530(广东德美精细化工股份有限公司)。
仪器:RAPID高温小样机、PHS-3C酸度计、CM-508D美能达测色仪。
1.2试验内容及结果分析
1.2.1pH值对DM-1530皂洗效果的影响
DM-1530用量为1g/L,分别于pH值为5、6、7、8、9、10进行皂洗,温度95℃,时间20min,浴比1∶10,洗净,结果见表1。
由表1可知,皂洗效果受工作液pH值影响较大,工作液pH值为7~9时有较好的皂洗效果。在实际生产中,在加入DM-1530后工作液的pH值大多能控制在7~8,因而无需调节pH值就能达到最佳皂洗效果。