【摘要】本文主要探讨了Coo1p1us纤维面料的性能、小样染色与整理试验等一系列的工艺流程及处方,以及各种因素对其纤维面料染整加工的影响。
1 前言
能够最大程度的吸湿排汗、保持肌肤的清洁干爽是理想服用面料的一个重要特征,近几年由台湾中兴生产的Coo1p1us纤维面料,无论是穿着舒适性能还是外观装饰效果都非常突出,被广泛用于纺织服装、医疗等领域。
表1 CoolpIus与其它纤维性能比较
纤维种类 |
湿气调节性 |
透气性 |
易处理性 |
coolplus |
扩散能力较棉高12-74% 干燥效率较棉高11-74% |
良好 |
易洗快干、防缩 |
棉 |
粘贴、湿冷 |
吸湿后膨胀、透气性降低 |
收缩、歪斜 |
聚酯 |
不吸汗 |
闷热、湿贴 |
易洗快干 |
尼龙 |
不吸汗、湿冷 |
闷热、湿贴 |
易洗快干 |
Coolp1us纤维是一种仿生的新型高科技改性聚酯纤维,纤维截面为“+”型,表面形成细微沟槽,将细管原理成功地运用于纤维与织物结构之中,使之能快速吸湿、吸水、疏水、挥发和扩散,从而使穿着者保持皮肤的干爽。另外,纤维表面凹槽和微孔的存在利于染料的上染,纤维之间抱合力大,具有抗起球性[1]。
2 小样试验
2.1 坯布规格
Coo1p1us 70/C 30 30/30 124×60 63″
2.2 工艺流程
翻缝→烧毛→退浆→漂白→热定型→染色→后整理
2.3 工艺条件的确定
2.3.1 烧毛
同T/C纤维织物一样,在织造时有不同程度的茸毛存在,需要进行烧毛处理。采用德国燃气烧毛机进行一反一正烧毛,车速120m/min,烧毛等级可达4级以上。
2.3.2 退浆
混纺织物中由于棉纤维的含杂程度较高,去除不净会导致织物昀毛效低、手感差,直接影响上染率、匀染性,且成品色光萎暗,因此必须进行退浆、煮练处理,以去除杂质。但由于Coo1p1us纤维属于改性聚酯纤维,化学结构中的酯键对碱剂比较敏感,所以必须严格控制碱液的浓度、温度和时间。传统的煮练工艺,都是在接近100℃的条件下进行长时间处理,显然这会导致Coo1p1us纤维的降解,从而影响其强力等其它性能,在95℃下采用不同浓度的碱液处理40min,结果见表2。
表2 NaOH用量对煮练效果的影响
Na0H(g/L) |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
|
白度 |
67.3 |
72.6 |
74 |
78.2 |
80.9 |
85.8 |
|
去杂 |
一般 |
较好 |
好 |
好 |
好 |
好 |
|
毛效 (cm/min) |
经 |
7.6 |
8.2 |
10.4 |
10.6 |
11.0 |
11.4 |
纬 |
11.8 |
11.4 |
10.5 |
10.1 |
9.6 |
8.9 |
|
手感 |
较好 |
好 |
好 |
好 |
好 |
好 |
|
强力损 失(%) |
经 |
0.1 |
0.3 |
0.5 |
0.5 |
0.6 |
1.03 |
纬 |
2.4 |
5.3 |
8.9 |
10.7 |
14.6 |
19.5 |
结果表明,随着N⒛H用量的增加,织物去杂、白度均趋上升,而织物强力有所下降。当NaOH用量达到4g/L以上时,强力损失明显。
工艺处方:
NaOH 4 g/L
精练剂 8g/L
络合剂 2g/L
轧余率 100%
化料温度9O℃
汽蒸时间40min
2.3.3 漂白
低浓度碱虽然能使织物的毛效达到要求,但由于棉纤维煮练不够,布面仍有棉籽壳与泛黄现象,故我们采取氧漂工艺,经过反复试验,在不损伤强力的情况下选择的氧漂工艺如下:
工艺处方:
H202 4-5g/L
稳定剂 8g/L
精练渗透剂4g/L
pH 9.5-10
温度 98℃
时间 40min
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