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活性染色用酸性皂洗剂RC一425A

来源:印染在线 发布时间:2011年08月30日

2应用实例

2.1全棉斜纹织物

2.1.1规格

27.8texX27.8tex425根/10cmx228根/lOcm,240g/m

2.1.2染色工艺处方

活性翠蓝/%          3.0

芒硝/(L)          70.0

纯碱/(g/L)          15.0

浴比             1:10

2.1.3皂洗工艺

(1)常规皂洗工艺

染色固着两次水洗一醋酸中和一水洗_+常规皂洗(2g/LRC一200,95oCX10min)一水洗一自然晾干

(2)酸性皂洗工艺

染色固着一两次水洗一酸性皂洗(2g/LRC-425A,95℃×10min)一水洗一自然晾干

2.1.4性能测试

(1)皂洗牢度

参照GB/T3921.3一l997《纺织品色牢度试验耐洗色牢度:试验3》测试,即5g/L标准皂片、2g/L  Na2CO3、浴比1:50、60℃处理30min,采用评定褪色及沾色用标准灰卡,以判定织物皂洗后褪色和沾色等级。

(2)耐水牢度

按AATCC1O7—2oo2《耐水浸色牢度》测试。

(3)摩擦牢度

AATCC8_20o1《耐摩擦色牢度》。

2.1.5皂洗效果

按照上述染色工艺进行染色,采用2g/LRC-425A进行酸性皂洗,采用2g/LRC-200进行传统皂洗,皂洗后织物的各项牢度如表1所示。
/Files/UploadFiles/ttmn.COM/2011/8/20110830-093828-939.jpg

表1中,传统皂洗和酸性皂洗后,织物的皂洗牢度、耐水牢度和摩擦牢度均较未皂洗织物提升l一1.5级,说明传统皂洗工艺和酸性皂洗工艺均能有效去除浮色,提高活性染料的染色牢度。RC-425A酸性皂洗后织物的各项染色牢度与传统皂洗织物相当。

2.1.6皂洗工艺流程对比

由表2可知,RC-425A酸性皂洗剂皂洗后,皂洗液的pH值可由皂洗前的10最终降至7,并可省却醋酸中和及醋酸中和后的水洗工序,减少污水排放量,降低污水处理的压力和成本。另外,RC-425A酸性皂洗工艺中,可节省2缸水洗时的耗电和30~40min的水洗时间,提高生产效率。
/Files/UploadFiles/ttmn.COM/2011/8/20110830-093859-396.jpg

 

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