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开清棉设备改造及工艺效果分析
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开清棉设备改造及工艺效果分析

 
 

发布时间: 2006/10/3           文章出处:  

 
 
我公司是成立于国家“一五”期间的棉纺织企业,现已有50年的生产历史。在生产过程中曾几次对原有的开清棉设备进行了部分改造和更新,但是仍不能适应当前纺纱、坯布质量的要求,
为此,我们在学习先进企业经验的基础上,结合企业自身实际因地制宜,又对现有开清棉工艺流
程进行改造及工艺参数调整。为此我们做了大量的工艺研究试验,试验表明开清棉流程改造与工
艺调整不但降低了能源消耗,而且成纱质量有了进一步的改善与提高。

1 开清棉设备工艺流程的调整方案

1.1 开清棉设备工艺流程的调整
我厂原开清棉工序流程为:
A002A型抓棉机——A006B型混棉机--P01型豪猪开棉机一FA022-6型多仓混棉机--A036B型开
棉机——A092A型棉箱给棉机*2--A076C型单打手成卷机*2
对原有开清棉设备工艺流程进行改造时,去除P01型豪猪开棉机及FA022-6型多仓混棉机,
使开清棉的工艺流程缩短为一抓、一混、一开、一清的工艺流程,此流程不是简单的减少配备机
台,而是通过对各主机间的工艺参数调整与改进,充分发挥单机的功能,使其更好地相互配合,
完成开清棉工艺流程所需要的精细抓棉、柔性开松、均匀混和、高效除杂的任务,并使之降低能
源消耗。
1.2 有关开清棉各单机改造与工艺优化
合理开松、除杂、混和、均匀成卷,混和除杂是基础,首先是原棉开松,结合早落、少碎、
多排的原则,对A002A型抓棉机进行改造,要求抓棉的棉束要尽量细小均匀,为此将打手速度从
原740 r/min改为960 r/min;打手伸出肋条距离由5 mm改为2mill;打手肋条上方进行补风孔
改造;提高小车回转速度(变速箱主动齿轮由20齿改为23齿),下降主动齿轮改为9齿—11齿;打
手刀片刀口要求保持锋利完好。原棉经拣杂后进行统一打包,按照配棉成分绘制排包图,填缝
补齐,使之小车回转中均匀抓取棉束,实现精细抓棉、微束喂给。改造后抓棉机运转效率可达
到90%左右。
做好A006B型混棉机人口气流气压配置,依靠气流的作用使纤维在基本无损伤的情况下,排
除尘杂和短绒,并做到在保证棉流输送畅通的情况下适当降低棉流速度,以减少纤维与管道摩擦
揉搓,减少棉结与索丝的产生。角钉帘速度由75m/min改为120 m/min,角钉帘~压棉帘隔距由
50mm改为20mm,均棉罗拉速度由193r/rain改为小于160r/min,打手速度降为340r/min;豪猪
弧形板~打手距离调节至8 cm~10 cm。
A036B型开棉机在保证开松、除杂的情况下,适当降低其打手速度,加大打手与尘棒之间进、
出口隔距,抬高给棉罗拉位置,增加补风口使之达到减小纤维损伤、有利于排除杂质的要求。降
低给棉罗拉速度,由原53r/min改为40r/rain(被动链轮由35齿改为39齿),使给棉罗拉运转率
保持在90%以上;适当加大棉箱储棉量,将棉箱中间调节板后移,在后棉卷罗拉的后上方调节板
处加装一块弧形板(不超过后罗拉中心线);给棉罗拉抬高5 mm;打手~剥棉刀隔距由1.6mm改为
6 mm;将原机上前撑挡面板改为开长孔,以增加补风量;去除车肚中间死、活箱隔板,前后箱贯
通;打手速度从530 r/min降为430 r/mirl;打手~尘棒隔距进口10 mm,出口18 mm;尘棒隔距
及除杂角度以机外手轮调节。
清棉机的任务是继续开松、除杂、均匀混棉,并制成一定规格的棉卷。为此作了如下改进:
其一,A092A型双棉箱给棉机上方的A045B型凝棉器风扇速度由原1150r/min改为900r/min;均
棉罗拉~角钉帘隔距调至最小,以保证棉束达到最小状态;使均棉罗拉速度降至最低,以减少索
丝的产生。同时,保证棉箱内的棉层瞬时密度稳定,均匀混和输送,达到后部流程中开松均衡,
减少纤维损伤,提高棉箱运转效率。经以上改进后,A092A型双棉箱给棉机运转率已提高到90%
以上。其二,A076C型单打手成卷机,作为开清棉流程的最后一道工序,其任务是继续进一步的
开松除杂,并最终成为均匀合格的棉卷,为此对该机进行了部分工艺参数的调整:打手~天平罗
拉距离由原10mm改为12 Him;天平罗拉~天平曲杆隔距偏紧掌握;天平曲杆刀口后移1 mm;小过
棉板抬高3cm~5 CHI;大过棉板尾部缩短9 cm,尘笼两侧三角镀锌钢板与墙板加木条收缩棉流通
道宽度使棉卷变窄,减少棉层与两侧小墙板的摩擦,从而减少棉结、索丝的产生。
2、改造效果与分析
通过上述设备改造及工艺参数调整后,虽然缩短了工艺流程,开清棉的落棉量减少,但总除
杂效率却有所提高,节约了用棉。同时,由于降低了各打手速度,棉卷中的短绒有所下降;索
丝、棉结均大幅度减少,且棉层纵向、横向均匀度亦有所改善。以CJ 14.5 tox为例,经测试棉
卷正卷率提高至97%,棉卷重量不匀率为0.7%~0.8%。原棉与棉卷疵点统计如表1所示。从表
1可以看出,棉卷疵点合计比原棉疵点合计下降27.27%,棉卷棉结比原棉下降58.3%,棉卷索
丝比原棉下降6.25%。
表1 CJl4.5 tex品种原棉与棉卷疵点统计






纤维长度试验分析如表2所示。从表2的试验分析可看出,主体长度和基数改前与改后对LC,改后
的纤维主体长度与整齐度有所改善,短绒率改后比改前降低3.17个百分点,10mm以下短绒率改后
比改前降低1.03个百分点。
表2 C914.5tex品种纤维长度试验分析






开清棉除杂效率试验分析如表3所示。
表3 CJl4.5tex开清棉除杂效率试验 单位:%






注:改前是开清棉没备工艺流程五套车,改后是开清棉工艺流程四套车,改前四套车与五套
车的工艺流程相同。

通过测试对比,除杂效率改后比改前提高36.5%,制成率也有所改善。经测试开清棉各单
机用电总合改后比改前降低大约20%—15%左右。由于开清棉设备改造及工艺参数调整,不但
改善了棉卷质量,而且节约用电、用工,提高生产效率,并且有利于成纱条干水平提高。成纱质
量对比如表4所示。从表4的试验分析可以看出改后比改前成纱质量显著提高。 .
表4 CJl4.5tex成纱质量对比






3、结语
通过开清棉设备改造及工艺流程、工艺参数的调整,减少了对纤维损伤,改善了成纱质量。
特别是通过流体力学理论在开清棉设备中的合理应用,实现了纤维的快速合理转移,降低了纤
维在生产过程中过多的打击与摩擦,从而减少厂对纤维的损伤以及棉结的产生,提高了棉卷质
量,降低了能源消耗。当然,在优化工艺参数方面还要进一步的努力,认真研究棉结杂质与短
绒的关系,进一步达到降低成纱棉结杂质,减少短绒增长,提高成纱条干均匀度之目的。目
前,我们也准备在原有设备上积极采用新技术、新器、新工艺,真正达到明显提高纺纱质量,
降低消耗的效果。

参考文献
(1)王新士,李照华,张秀敏.调整开清棉工艺 提高棉
卷质量水平〔J〕.棉纺织技术,2001;29(8):36~40.
(2)单克强,何玉珍.加强开清气流控制提高棉卷质量
〔J〕.棉纺织技术,2000;28(4):39~40.
 
 
 
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