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羊毛节水节能染色的研发趋势(二)

来源:印染在线 发布时间:2009年07月31日

羊毛节水节能染色的研发趋势(二)2.羊毛和蚕丝的冷轧堆染色 上个世纪80年代为了节约能源,有人开发出冷轧堆工艺。

2.1低温冷轧堆染色工艺。最初用乙烯砜活性染料在偏酸性条件下将毛织物轧活性染料液,结果得色率很差。色牢度也不够好。后来赫司脱公司得Richter改用弱碱性浴PH7.0 9.0之问轧染,得色效果不错,堆放时间是24小时,活性橙16#,浓度2%.润湿剂0.5%,碳酸氢钠2%,轧液率95%,室温堆卷24小时,然后先用40℃水洗一次,再在80℃水槽中,PH8.5,洗15分钟,结果色牢度很好,这一工艺优点是尿素用量比传统的300g/L低得多,只用100g/L,但要求羊毛染色前经过防缩或机可洗处理。句话说这种冷轧堆染色适用于防缩处理毛。

2.2国际羊毛局的Graham对冷轧堆工艺进一步作了改良,被冷轧堆得羊毛不必是防缩羊毛,所用染料从棉用活性染料进一步扩展到耐缩酸性、酸性媒介、1:2金属络合和1:1金属络合染料。主要手段是在轧染染料之后,卷堆之前插入一道电射频处理,用的是20千瓦的电射频发生器频率为27.12M Kertz和25千瓦的电射频发生器频率为13.5627.12 M Kertz。染色材料在轧液后于60℃条件下辐照15分钟,然后去堆卷过夜至次日,在Fleisser4槽中,复洗机依次冷水/60℃/50℃/35℃洗涤后烘干。 轧堆举例如下:20g/kg中性上青S-B11;100g/kg尿素;16g/kg异丙醇;lg/kg醋酸;20g/kg Detergy1 EDC;3g/kg Etiggal S。 结果:水处理牢度为4/4/4;碱汗渍牢度为3-4/4/4;按ISO洗二次为4/4/3-4。

2.3汽巴公司开发了活性染料冷轧堆染丝 轧堆例句如下:610克活性染料(乙烯砜型);lO克琥珀酸二辛酯钠盐;200克碳酸钠;120克海藻酸钠;加水至10升。 织物为单位重量80克/米2丝绸1

10米,轧液率90%,于25~27℃卷堆48小时。然后用40~50℃沮水冲洗10分钟,再放于含2g/L非离子洗涤剂的平幅洗机中80℃洗15分钟去除没固着的染料,然后用纯碱PH8.5~9.0,40℃洗5分钟,再用20℃水洗5分钟(水中含lg/L醋酸)染得深而均匀的颜色,湿牢度很好。冷轧堆工艺确实节能,其难点堆卷处的温湿度必须严格控制,否则批与批之间的色重现性很难控制。

3.溶剂染色


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