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灯芯绒织物冷轧堆染色工艺研究

来源:杨静新 周益兴 洪杏华 史静 吉建洪 栾灿霞 发布时间:2011年02月12日

1前言冷轧堆染色工艺具有节能节水、染料固着率高、污水排放量少等特点。因此,冷轧堆染色工艺在越来越多印染行业得到应用。[1-2]江阴悦达印染有限公司是专业生产绒类织物公司,绝大部分灯芯绒织物都采用活性染料的冷轧堆染色工艺,生产流程简单,产品质量完全能满足客户要求。从便利工厂技术管理,冷轧堆染色中烧碱、水玻璃的配比及用量相对固定的,只变化染料的配方,但这种工艺存在着一定不足之处,有时会造成染料和助剂的浪费。本课题研究目的就是优化出灯芯绒织物在染浅、深色时,烧碱、水玻璃的较佳用量,使生产工艺更加合理,节能减排效果更加显著。本课题采用中心旋转法对灯芯绒织物冷轧堆染色工艺进行了优化。用优化工艺染藏青色、橙色织物的织物,测定的K/S值分别比工厂原工艺的K/S值高出8%和6%,优化染色工艺可以减少染料用量,降低了产品的生产成本。2 实验2.1主要化学品:活性艳红MES、活性蓝MES、活性黄MES(浙江上虞玛德染料有限公司)、30%烧碱(山东恒通化工有限公司)、水玻璃(江阴南闸高强合成材料厂)、皂液(江阴天成化工)均是工业品。2.2织物规格:14条弹力灯芯绒 48.6tex × 36.4 tex+36.4 tex /7.8 tex 200.8根/10cm×527.6根/10cm2.3 试验仪器PB1-2400型轧染机(LABORTEXCO.,LTD.),COLOR-EYE 3100测色配色仪(Gretag Mabeth),YB571摩擦牢度测试仪(温州大荣纺织标准仪器厂),GYRVWASH水洗/干洗色牢度机(无锡市纺织仪器厂)工厂冷轧堆打卷设备:MH552均匀轧车(江阴第三纺织机械厂),比例泵(自制),后处理设备:由九格平洗和三组锡林组成(自制)2.4工艺流程2.4.1实验室试验浸轧染液和碱液混合后工作液(轧余率80%左右)→打卷→堆置(25℃&

times;13~26h)→冷水洗→热水洗(80℃)→皂煮(5g/L,90℃)→热水洗(80℃)→冷水洗→烘干(120℃) 2.4.2 染液的配方染料 藏青色 橙色活性艳红MES/ g•L-1 6.2 3.1活性黄MES/ g•L-11 3.866.8活性藏青MES/ g•L-1 43 0.0552.5 K/S值测试用COLOR-EYE 3100电脑测配色仪,在600nm、440nm处分别测定藏青色、橙色K/S值。3 结果与讨论3.1数据处理中心旋转法是优化染整工艺的一种有效设计方法[3]。在灯芯绒织物冷轧堆染色工艺试验中,中心旋转法的试验点选在与试验中心点距离相等的点上,预测值的方差相等。使试验设计具有可旋转性[4]。中心旋转法设计的最大特点能从最少量的试验次数中得到最大量信息,通过数理统计方法,检测试验结果的可信度。用计算机绘制K/S二维恒值图,从图中可直观优化出冷轧堆染色最佳工艺条件的某个区域,并能直观地分析和比较各变量的影响大小和相互关系。表1和表2分别是用中心旋转法设计的分别染藏青色、橙色时的烧碱、水玻璃、堆置时间三个变量、五个水平值的20个试验[3] ,染色后灯芯绒的K/S实验值和经中心旋转法二次回归分析后的预测值也列在表1和表2中。表3为实验值的F方差检验结果。表3数据表明:藏青色和橙色灯芯绒染色K/S值可信度都在99.0%以上。表1、表2中预测值与实验值比较接近,说明二次回归方程与实际情况拟合得很好,可用于预测K/S值,并进一步优化工艺条件。

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