1前言冷轧堆染色工艺具有节能节水、染料固着率高、污水排放量少等特点。因此,冷轧堆染色工艺在越来越多印染行业得到应用。[1-2]江阴悦达印染有限公司是专业生产绒类织物公司,绝大部分灯芯绒织物都采用活性染料的冷轧堆染色工艺,生产流程简单,产品质量完全能满足客户要求。从便利工厂技术管理,冷轧堆染色中烧碱、水玻璃的配比及用量相对固定的,只变化染料的配方,但这种工艺存在着一定不足之处,有时会造成染料和助剂的浪费。本课题研究目的就是优化出灯芯绒织物在染浅、深色时,烧碱、水玻璃的较佳用量,使生产工艺更加合理,节能减排效果更加显著。本课题采用中心旋转法对灯芯绒织物冷轧堆染色工艺进行了优化。用优化工艺染藏青色、橙色织物的织物,测定的K/S值分别比工厂原工艺的K/S值高出8%和6%,优化染色工艺可以减少染料用量,降低了产品的生产成本。2 实验2.1主要化学品:活性艳红MES、活性蓝MES、活性黄MES(浙江上虞玛德染料有限公司)、30%烧碱(山东恒通化工有限公司)、水玻璃(江阴南闸高强合成材料厂)、皂液(江阴天成化工)均是工业品。2.2织物规格:14条弹力灯芯绒 48.6tex × 36.4 tex+36.4 tex /7.8 tex 200.8根/10cm×527.6根/10cm2.3 试验仪器PB1-2400型轧染机(LABORTEXCO.,LTD.),COLOR-EYE 3100测色配色仪(Gretag Mabeth),YB571摩擦牢度测试仪(温州大荣纺织标准仪器厂),GYRVWASH水洗/干洗色牢度机(无锡市纺织仪器厂)工厂冷轧堆打卷设备:MH552均匀轧车(江阴第三纺织机械厂),比例泵(自制),后处理设备:由九格平洗和三组锡林组成(自制)2.4工艺流程2.4.1实验室试验浸轧染液和碱液混合后工作液(轧余率80%左右)→打卷→堆置(25℃&