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863A废碱回用轧槽与前处理闭路循环工艺

来源:印染在线 发布时间:2009年10月19日

谈仲亨(上海印染技术研究所,上海200040)

棉及其混纺织物坯布上含有浆料、棉籽壳、果胶、棉脂和棉蜡等杂质,在采用冷轧堆短流程前处理工艺时,由于处理温度较低,因此其消耗的化学品量要比常规的高温前处理工艺多,同时也增加了污水处理负担。为解决该问题,尝试利用863A废碱回用轧槽,通过多层次回收利用蒸洗废液,实行闭路式循环。l常规冷轧堆短流程工艺与设备1.1织物规格 49 tex×58 tex 315根/10 cm×181根/10 cm纯棉厚重织物、坯布纯棉纱卡1.2工艺流程及条件 烧毛→浸轧碱氧液(轧余率85%~95%)→打卷堆置(室温转动24 h)→热碱处理(100%烧碱10g/L,102℃汽蒸2~4 min)→一格高温冲洗(100 ℃)→五格高效水洗(95℃以上)→烘干 碱氧液处方/(g/L) 100%NaOH 50—55 100%H202 18—20 稳定剂 10一12 助练剂 10~121.3常规冷轧堆短流程前处理工艺的优缺点 常规冷轧堆短流程前处理工艺的优点是节约蒸汽和电,缺点是增加了化学品用量及污水排放量。一般高温高压煮布锅的耗碱量为3%(owf),常规履带汽蒸前处理耗碱量为4.5%(owf)。由于冷轧堆短流程工艺将前处理练漂工序从三步改为二步或一步,因此,在工艺条件上,必须采用强化方法,增加烧碱和双氧水的用量。与常规氧漂碱浓度比较,其碱浓度提高100倍以上。 冷轧堆后各工序中废碱液的组分如下:1.3.1 冷轧堆后布上剩余化学试剂含量 全棉纱卡坯布经冷堆处理18~24 h后,织物上的浆料、棉杂、棉籽壳等虽已膨化、分解,但织物的练漂化学反应还没有完成,并含有较多的剩余化学试剂。测定冷轧堆后织物上的轧出液,发现仍含有烧碱11~17 g/L,双氧水2.5~4.0

g/L,表面活性剂3.2~6 g/L。1.3.2冷轧堆后蒸洗废碱液含量 冷轧堆织物经三个逐格倒流的去碱蒸箱后,其最后一格排出液的化学品含量为:烧碱5—7g/L、Na2CO3 2—5 g/L、表面活性剂3~6 g/L。

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