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前处理加工中的几个问题

来源:《百花苑》 发布时间:2010年01月18日

问:先退浆煮练后在电热烧毛机上烧毛,毛绒、烟尘的去除方法答重浆坯布越来越多,按传统的烧毛后进行退煮漂,因重浆不易烧毛,故而不少企业调整了工艺流程,先退浆煮练,后烧毛,这样经退浆煮练的半制品毛羽皆能自由竖起,有利烧毛,然而烧毛时毛绒、烟尘的确会令人无法接受。但这与节能降耗的电热烧毛工艺无关,烧毛前清洁布面,将浮于坯布表面的杂物清除掉,是必须的。现工艺流程,更需要做好清洁布面。无锡龙成印染机械有限公司的高效除杂装置, 已在多家先退浆煮练,后烧毛工艺流程中,安置在烧毛机前,有效清除掉毛绒等粉尘杂物,深受操作工的欢迎。该除杂装置由于采用了新颖的高速气流冲刷布面,且具有“拍打”功能,合理的吸尘设施, 因此,除用于烧毛前除杂外,在染色、印花前,清洁布面亦收到明显的效果。

问:现在都强调要节能减排,我们公司前处理冷轧堆碱氧一浴法工艺过程,A字架打卷处地上淌流着大量的工艺液,直接淌流进污水沟道,既浪费了化学品助剂,且增加了污水处理的负荷,搞不好人走过还会滑倒。有什么解决的办法?答:你所讲的工艺设备流程:进布→浸渍工艺液(平洗槽)→两辊轧车→浸渍工艺液(平洗槽)→中小辊轧车→A字架收卷(表面传动, 大卷装)。只能做“表面文章” ,也就是浸渍不透,轧液未起到气液交换作用,高浓的工艺液好不容易浸轧到织物上,在打卷辊推着布卷作“表面传动”时,将布面上的工作液挤压流淌进污水沟。工艺所用的化学品助剂费用,约为传统退、煮、漂、三步法所用的费用的16O%,高出了6O%,由于前处理冷轧堆碱氧一浴法短流程,致使工艺过程的水、电、蒸汽消耗皆下降约40%~50%,因此,,工艺总费用还是低的,所以,还是有较多的企业在应用。存在的问题解决应由两方面进行。一方面解决织物的透芯浸渍工作液,变&ldquo

;表面文章”为透芯高带液。由于高带液是在化学品总量不变的前提下,这样工作液浓度下降了易渗透浸渍;采用专利技术“液下轧液” , “逼迫渗透” ,布面不淌液,不浪费工艺液。因此,将传统的工艺流程改造成:进布→浸渍(平洗槽)→两辊轧车→高给液装置(专利产品)→中心收卷。另一方面将被动表面驱动改造成中心驱动,织物上卷时恒线速度,低匀张力,有效防止织物层间挤压。高给液中心收卷冷轧堆碱氧一浴法工艺成本,水、电、蒸汽仍为退、煮、漂三步法的4O%一5O%,而化学品助剂仅为80%,比你所说工艺流程下降50%, (由16O%下降至80%)。新工艺流程由于透芯轧液, 工艺萃取充分,致使工艺毛效、白度皆有所提高。专利的高给液中心收卷冷轧堆碱氧一浴法工艺装备,江苏新联印染机械有限公司已是成熟产品。


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