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无盐染色剂GX-H23对棉织物进行改性处理工艺研究

来源:中国纺机网编辑部 发布时间:2014年02月25日

3.结果与讨论

3.1改性棉与未改性棉染色效果比较

改性棉织物是用含3g/L改性剂、2.5g/L氢氧化钠的改性溶液处理,于60℃保持30min,取出水洗至中性后,进行无盐染色,未改性采用常规染色和无盐染色两种工艺,结果如下

从上表3-1的结果显示可知,棉织物经过改性剂处理后,与未处理的棉纤维在相同的染色工艺条件下染色,前者的得色率大大提高,后者染料几乎不上染,即使后者在染料浓度2%的条件下上染率也极低。说明改性后的棉纤维对染料的吸附能力大大提高,可能是纤维改性后对阴离子染料发生了库仑力吸附的原因。通过质子化后季铵基的诱导效应,使邻近的羟基容易电离形成羟基阴离子,因而加快它与活性染料的亲核取代反应。而未改性的棉纤维在无盐无碱的条件下染色,染料由于库能斥力作用,加上没有碱的固色作用,与纤维发生共价结合的染料很少,其上染率特别低。

当染浴中加碱固色后,改性棉和未改性棉的表观色强度K/S值都提高,特别是未改性棉的K/S值显著提高。当然,改性棉即使在中性无盐条件下染色,也比未改性棉常规加盐加碱染色的K/S值高。说明此改性剂的改性效果明显,可通过下面的正交实验,确定最佳改性工艺和染色工艺,使其在最小的染料用量下达到最好的上染百分率,实现节能环保的目的。

3.2棉织物改性最佳工艺条件的确定

先对棉织物按照1-16号的改性处方进行改性,改性前织物要做上标记,每块织物重2.5克,浴比1:20,改性完后织物水洗至中性再用活性红3BS在中性无盐条件下染色,染料用量为1%(o.w.f),浴比1:20,60℃×60 min。

从正交实验的结果可知,最佳的改性工艺为:改性剂3 g/L,氢氧化钠2g/L,反应温度60℃,反应时间30min。

 

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