3配方研究
3.1配方设计原则
现代印染工业对渗透剂的要求是:(1)能耐硬水及碱;(2)渗透力强,能缩短工时;(3经其处理后的织物毛细管效应改进显[2]。另外还要求起泡力低,能减少色料飞沫损失和沫迹疵点,适宜在室温下使用,能降低能耗,改善操作环境。要同时满足这些多重功能的要求,仅仅依靠某种单一成分是难以达到的,因此,我们选用多种活性物进行复配,利用各组分的协同效应来达到多功能效果。
3.2原料选择
在选择前述2-乙基己醇聚氧乙烯醚-3磷酸单酯(D)为渗透剂主要功能成分的基础上,配以抑泡力强、稳定性好的非离子型表面活性剂(E)和溶剂(F),进一步强化渗透剂的低泡性,添加少量磺酸盐型阴离子表面活性剂(G)增加去污力,助剂(H)提高其对钙镁离子的容耐能力和低温溶解性。
3.3配方试验
配方的筛选确定,不仅要注重产品的使用效果,而且要考虑成品的存贮稳定性和工作液的耐用稳定性等,为此,我们将上述五种原料作为因素,进行了正交设计(表2)。以各点配方试验样品的渗透力、泡沫力为目标函数进行数学处理,得出各因素的主次排序为D>E>F>G>H,较优的配方水平为:D3E3F3G2H2,考虑到产品的外观稠度,最后调整该优化配方为:
2-乙基己醇聚氧乙烯醚磷酸单酯(%)35
非离子型表面活性剂(%)8
溶剂(%)8
磺酸盐型表面活性剂(%)5
助剂(%)2
去离子水余量
4应用试验
4.1产品技术指标
外观乳白色粘稠液体
含固量(%)20±2
pH值(1%水溶液)4.0~7.0
渗透力(纱线沉降法,s)6~8
4.2应用性能测试
用本渗透剂与GC-60及JFC渗透剂对照进行应用性能测试试验,结果见表3。
4.3在牛仔布印染工艺中的应用
我们先后将小试样品及批量生产的XQ-998产品15吨提供给湖南恒宝染织有限公司、湖南三星纺织印染有限公司等企业,用于靛蓝、丝光黑,硫化染色牛仔布的经线染色,规格品种有83.3×83.3、83.3×97.2、97.2×97.2、83.3×58.3tex等,共加工生产了500万米牛仔布,渗透处理采用辊筒浸轧法,室温操作,渗透剂使用浓度为5%~7%,渗透处理过的纱线直接运行进入染液槽轧染,渗透及染色处理的在浴时间均为0.5s。从使用结果来看:XQ-998渗透剂对靛蓝、丝光黑染料在牛仔布经线上的着色增深10%~20%,从剪取的线样端面可见色料完全渗透至纱线的中心;浴糟液面泡沫少,没有飞沫及线面附沫现象,减少了色料损失、环境污染及色斑疵病;消除了织成品存放过程中的泛红问题;室温操作减少了蒸汽耗量,改善了工人的操作环境,万米用量为30kg左右,降低了生产成本。用户一致认为,XQ-998渗透剂的综合性能大大优于国产的JFC和5881-D等,达到进口高效渗透剂GC-60的水平,深受技术人员和操作工人的欢迎。
5结论
低泡高效渗透剂是根据国内印染工业的急需研制的。其主要功能成分的选择合理,合成工艺可行。该渗透剂泡沫力低,渗透性优异,具有染色增深效果,节约染料。使用它可以节省蒸汽耗量,改善操作环境,并彻底消除了牛仔布的泛红问题,完全可以取代进口产品,具有很好的经济效益和应用前景。
参考文献
1阚乾勇,高红旗.聚氧乙烯醚磷酸酯的合成与应用.江苏化工,1994,22(1):18.
2丁忠伟,杨新玮编.纺织染整助剂.北京:化学工业出版社,1989.
参加本课题研究工作的还有佘光前、周昌然、杨利新。
<<上一页[1][2]