1非硅净棉素DX-1099小样试验情况
1.1试验用材:坯布:纯棉C8*8 48*32 60″
助剂:传统生产用助剂、非硅净棉素DX-1099
1.2试验方法:烧毛后坯布→浸轧(二浸一轧,轧余率85%)→室温堆置(保湿、20-22小时)→热水洗(93℃*2)→冷水洗(室温)→轧水(轧余率65%)→浸轧(二浸一轧,轧余率100%)→100℃汽蒸35min→热水洗(93℃*4)→烘干→回潮→测试指标
1.3工艺处方:
(1)传统有硅工艺处方:
冷轧堆工艺处方 | 漂白工艺处方 | |||
螯合剂 | 1g/L | 螯合剂 | 1g/L | |
碱NaOH(100%) | 35g/L | 多功能精炼剂 | 8g/L | |
精炼剂 | 2g/L | 精炼剂 | 2g/L | |
稳定剂 | 3g/L | 稳定剂 | 3g/L | |
双氧水H2O2 | 14g/L | 双氧水H2O2 | 13g/L |
(2)非硅净棉素工艺处方:
冷轧堆工艺处方 | 漂白工艺处方 | |||
螯合剂 | 1g/L | 螯合剂 | 1g/L | |
碱NaOH(100%) | 35g/L | DX-1099A | 8g/L | |
精炼剂 | 2g/L | DX-1099B | 2g/L | |
稳定剂 | 3g/L | 稳定剂 | 3g/L | |
双氧水H2O2 | 14g/L | 双氧水H2O2 | 13g/L |
1.4指标测试结果:
表1氧漂后半制品指标
传统有硅工艺 | 非硅助剂工艺 | |||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
退浆级别(淀粉浆) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
5min毛效(经/纬)cm | 5.6/5.4 | 5.8/5.5 | 5.7/5.4 | 6.0/5.7 | 6.0/5.7 | 6.0/5.7 |
白度 | 70.1 | 70.4 | 70.3 | 72.9 | 73.1 | 73.1 |
强力(经/纬)N | 632/479 | 639/472 | 635/475 | 648/484 | 655/479 | 649/486 |
克重g/㎡ | 238.3 | 238.5 | 238.4 | 238.4 | 238.3 | 238.4 |
1.5试验结论:
通过表1数据可以得出,在相同用量及工艺条件情况下,非硅助剂前处理工艺能得到更好的退浆级别、毛效和白度值。也就是使用非硅助剂能够达到甚至超过传统前处理工艺,通过小试结论,可以应用于大生产连续使用。
2非硅净棉素DX-1099大车生产连续使用情况
2.1生产品种:
C20*20 108*58 97″
C40*40 115*75 97″
C50*50 140*95 114″
JC60*60 230*(75*2)110″
JC80*120 230*(68*8)113″
JC100*120 230*(67*6)113″
T40/C60 60*60 175*(59+59)115″
T65/C35 21*21 108*58 110″
2.2助剂:传统生产用助剂、非硅净棉素DX-1099
2.3生产用设备:
LMH220-340退煮漂联合机LMH023J-360退煮漂联合机
2.4试验方法:LMH220-340退煮漂联合机使用传统有硅前处理助剂,LMH023J-360退煮漂联合机使用非硅前处理助剂,比较同类产品在这两条生产的半制品质量、设备结垢情况。
2.5试验时间:2011年12月10日至2012年2月10日。
[1][2][3]下一页>>