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毛纺工业节能减持染色技术研发趋势分析

来源:中国纺织服装机械网 发布时间:2012年12月28日

例6:涤50/棉50混纺

纱筒子密度0.49/c.c

染料用C.1分散兰56号/C.1直接兰78号,用量2.22%.o.w.f

SCF-C02密度0.33g/c.C

温度/时间:lOO~C/30分钟,流速31.822升/分钟-磅

流向1~O/5’,0~I/5’
染得深兰色,相当于有3%o.w.f的染深性

干摩擦4~5级,湿摩擦4级。

1.1.8待研发的问题

①棉染色后强力下降  (553-68)/553=485/553=87.7%

②寻找绿色载体,三氯苯有毒!如NMMO等环保型助剂。

2羊毛和蚕丝的冷轧堆染色

上个世纪80年代为了节约能源,有人开发出冷轧堆工艺。

2.1低温冷轧堆染色工艺。最初用乙烯砜活性染料在偏酸性条件下将毛织物轧活性染料液,结果得色率很差。色牢度也不够好。后来赫司脱公司得Richter改用弱碱性浴PH7.0 9.0之问轧染,得色效果不错,堆放时间是24小时,活性橙16#,浓度2%.润湿剂0.5%,碳酸氢钠2%,轧液率95%,室温堆卷24小时,然后先用40℃水洗一次,再在80℃水槽中,PH8.5,洗15分钟,结果色牢度很好,这一工艺优点是尿素用量比传统的300g/L低得多,只用100g/L,但要求羊毛染色前经过防缩或机可洗处理。句话说这种冷轧堆染色适用于防缩处理毛。

2.2国际羊毛局的Graham对冷轧堆工艺进一步作了改良,被冷轧堆得羊毛不必是防缩羊毛,所用染料从棉用活性染料进一步扩展到耐缩酸性、酸性媒介、1:2金属络合和1:1金属络合染料。主要手段是在轧染染料之后,卷堆之前插入一道电射频处理,用的是20千瓦的电射频发生器频率为27.12M Kertz和25千瓦的电射频发生器频率为13.5627.12 M Kertz。染色材料在轧液后于60℃条件下辐照15分钟,然后去堆卷过夜至次日,在Fleisser4槽中,复洗机依次冷水/60℃/50℃/35℃洗涤后烘干。

轧堆举例如下:

20g/kg中性上青S-B11

100g/kg尿素

16g/kg异丙醇  ·

lg/kg醋酸

20g/kg Detergy1 EDC

3g/kg Etiggal S

结果水处理牢度为4/4/4

碱汗渍牢度为3-4/4/4

按ISO洗二次为4/4/3-4

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