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棉织物高效节能环保前处理工艺研究与开发(一)

来源:印染在线 发布时间:2010年07月24日

房宽峻

一、引言 天然纤维素纤维如棉麻及其混纺织物的前处理仍然是印染加工过程中水、能消耗和高污染废水产生量比较大的工序。据有关资料介绍,在整个印染湿加工过程中,漂白和洗涤耗水量占总耗水量的75%,但COD只有5%,污染负荷为8%:退浆和精练耗水量为5%,产生的COD值和污染负荷为75%;染色耗水量为20%,产生的污染负荷为27%。以棉织物的染整加工为例,在退浆过程中要去除经纱上的浆料和织造时上的蜡等润滑剂,需要使用大量的烧碱和一定数量的表面活性剂,因此废水的pH值很高。从织物上脱落下来的浆料溶入废水,大大增加了废水的BOD和COD值。此外,退浆过程中水的消耗量也比较大。虽然煮练过程的水消耗量比较小,但是由于大量烧碱和表面活性剂的使用,以及棉纤维上的油蜡、果胶质、棉籽壳等杂质从纤维上脱落下来后进入废水,所以这一工序废水的碱性强,pH值高,颜色深(呈深褐色),BOD和COD值特别高。漂白过程水的消耗量虽然比较大,但是废水的BOD和COD值比较低。当使用次氯酸钠、亚氯酸钠做为漂白剂时,生产过程的环境污染和劳动保护是非常重要的,同时,含氯漂白剂的使用还会增加目前大家关注的可吸附卤代有机物(AOX)问题。丝光过程主要使用浓烧碱,并且大部分都回收利用,因此废水量和BOD、COD值都很低。染色加工过程中,由于染料上染率、助剂等的使用,虽然废水的BOD值相对较低,但是COD值却很高,并且水的消耗量比较大。在印花加工过程中,由于使用了糊料等助剂,废水的BOD和COD值都比较高,废水量也比较大。水洗过程中水的消耗量仅次于漂白过程,但是BOD和COD值比较低。整理过程的耗水量很低,但是BOD和COD值很高。棉布染整加工所产生的废水情况见表1。从中可以看出,染整加工中BOD和COD从低到高的顺序依次是:煮练、退浆、整理、染色和印花工序,废水量由大到小的顺序依次是:漂白、水洗、染色、印花、退浆工序。减

少废水的毒性应当重点研究煮练、退浆、整理、染色和印花工艺,减少废水排放量应当在漂白、水洗、染色、印花和退浆工艺方面提高水的利用率。传统的天然纤维素纤维前处理都采用以烧碱为主体的高温加工工艺,不仅造成了前处理废水的有害物质含量比较高,而且还导致了传统工艺的高能耗和高生产成本。因此,前处理是棉麻印染工厂节能减排的重点环节之一。表1 棉布染整加工所产生的废水情况 为了解决棉织物印染前处理的高能耗、高水耗和高污染等问题,人们利用各种新技术不断地进行研究与开发,高效节能环保的前处理工艺不断问世,并得到应用,在不同程度上解决了棉织物前处理存在的环保问题。然而,这是一个永恒的话题。近年来,随着世界经济格局的不断变化,中国已经成为世界上最大的纺织品生产和出口国。不仅如此,随着国内人民生活水平的不断提高,国内消费者对纺织品的需求也臼益增加。有资料显示,近年来棉纤维占全球所有纤维消费量的39%左右,是人们消费量最大的纤维品种之一。因此,棉织物高效节能环保工艺的研究与开发仍然是非常重要的课题。 本文将从棉织物上的杂质出发,探讨棉织物高效节能环保工艺研究与开发的理论依据,并与大家分享棉织物高效节能环保工艺的最新研究成果。


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