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碱氧一浴温堆前处理工艺

来源:印染在线 发布时间:2012年09月27日

强化剂ZK                      4

汉高88                        4

100%双氧水                    8

堆置温度/℃                    80

堆置时间/min                   60

漂白/(g/L)

100%双氧水                     6

稳定剂                          3

精练剂                          2

螯合分散剂                      3

pH值                           10. 5

汽蒸温度/℃                     96~100

汽蒸时间/min                    50~60

实例二: 9. 8/9. 8 tex+4. 4 tex 768/374根/10 cm弹力直贡

因该坯布经纬密度比例不合理,缩幅太大,故对工艺流程作适当调整。

工艺流程 坯布定形(180℃)→酶退浆→烧毛→煮练(温堆)→漂白

工艺处方及条件

酶退浆/(g/L)

7658酶                      6~7

食盐                         10

渗透剂                       3

汽蒸温度/℃                     60

汽蒸时间/min                    60

煮练(温堆) /(g/L)

100%烧碱                        15~16

高效精练剂DKB                   8

强化剂ZK                        3

螯合分散剂                      4

汉高88                         4

100%双氧水                     4

汽蒸温度/℃                     70~80

汽蒸时间/min                    60

漂白/(g/L)

100%双氯水5~5. 5

稳定剂                          3

螯合分散剂                      4

精练剂                          2

pH值                           10. 5

汽蒸温度/℃                     95~100

汽蒸时间/min                    50~60

4 温堆条件控制

碱氧一浴温堆条件主要是时间和温度的控制。前者可以根据各织物在反应箱内的堆布量和车速来确定,但每只品种的时间各不相同;后者虽可以依靠仪表,但要保证使用的温度表的准确度和灵敏度。印染厂汽蒸反应箱的操作和管理是一个薄弱环节,常常造成浪费。根据以往操作习惯, 100℃汽蒸的蒸汽流量常常大于0. 6 t/h。但同样是100℃,煮练控制在0. 28~0. 32 t/h,漂白0. 2~0. 25 t/h,已能达到一定的工艺效果。

温堆工艺的用汽量,在以上两个实例中正常运行时, 14. 7×2/14. 7×2 tex和9. 8×2/9. 8 tex全棉线卡的进汽量为0. 16 t/h, 9. 8/9. 8 tex+4. 4 tex 768/374根/10 cm弹力贡缎的进汽量为0. 11 t/h,误差应低于10%,以保证半制品加工质量的稳定性。

5 碱氧一浴工艺的破洞问题

不论是热工艺、温堆工艺,还是冷堆工艺,都存在破洞问题,表3分析了产生破洞的原因,并提出了预防对策。

碱氧一浴温堆工艺可有效预防织物前处理时压皱印、横档白条的产生,还可用于某些对热碱处理敏感的织物前处理,具有良好的应用前景。

 

 


 

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