2·染色结果分析
2.1微悬浮体最佳染色工艺的确定
按照1.2.1节微悬浮体染色工艺,分别改变微悬浮体化助剂XY①、尿素、JFC用量对织物进行MSD工艺染色,最终确定XY②的最佳用量。通过比较织物的表观颜色深度K/S值,以确定各助剂的用量,结果见表1、2、3、4。
从表1中可以得出,除绿色增深效果在XY①用量为6 g/L时最好外,其它几种颜色均是在XY①用量为8 g/L时増深效果最为明显,此时,绿色的增深效果仅次于XY①用量为6 g/L的效果。因此基本可以确定其最佳用量就是8g/L。
从表2中的大量数据比较分析,MSD助剂中尿素用量为3g/L,JFC用量为0.8~1.0g/L左右,MSD工艺增深效果最为显著。
综上考虑,可以确定XY②的最佳处方用量为XY①8g/L,尿素用量为3g/L,JFC用量为0.8g/L。因此我们再针对此配方,根据不同用量的XY②对染色K/S值的影响确定XY②的最佳用量。
从表3中的结果可以得出,随着XY②用量的逐渐增大,每种颜色的K/S值呈上升的趋势,但是当其用量值在5~8g/L时,并无显著的增深效果,且表观深度值较常规工艺小,这说明当其用量未达到一定值时不仅无法达到增深效果,而且还会影响染色效果。当其用量超过一定值后,由于染料形成的微小颗粒形成的抱团过于紧密,在上染过程中反而不易分散,从而不易扩散进入纤维内部,导致表观深度值降低。因此综合分析以上数据当XY②用量为10~12g/L时,MSD工艺较常规工艺增深效果最为显著,并且对青色系的増深效果较黄色系更为明显。
分析表4中数据可以得出,单色红和拼绿在染料总用量减少10%后,与常规织物基本达到一致的染色效果;单色黄在染料总用量减少15%后,新工艺与常规工艺染色织物染色效果接近;单色青在染料总量减少15%后,MSD工艺较传统工艺织物仍稍深;咖色在染料总用量减少15%后,传统工艺比MSD工艺染色织物略深一点。因此,可以基本确定MSD工艺较传统工艺可以节约10%~15%的染料用量。
由表5中的数据可以看出MSD轧染染色工艺较常规工艺,对染料有着更强的固着作用,水洗后处理中所洗掉的染料量大大降低了,这不仅从侧面反映了MSD轧染染色工艺可以提高染料对纤维的固着作用,微悬浮体助剂使得染料在染液中更加分散,更容易上染纤维,从而使得染料上染纤维的量增大,提高染料固色率,节约染料,并且大大降低了水洗残液对环境的污染程度,具有一定的环保效益和经济效益,可减轻废水处理厂负担,具有很大社会效益和经济效益。
从表6中可以得出,MSD工艺染色样品的原样变色程度,无论是相同染料用量还是染料减量后均和传统工艺染色样品相当,只是相差半个等级。由于MSD工艺的染料上染率高,织物表面上的浮色较传统工艺染色样品多,而皂洗条件比较苛刻,将织物表面上的浮色充分洗掉,沾色比较严重,因此MSD工艺染色的沾色程度较传统工艺较为高一些。
相同染料用量下MSD工艺染色样品的干/湿摩擦色牢度比常规工艺染色样品差半级,这是因为相同染料用量下,MSD助剂的作用使得染料上染纤维的量增大,织物得色较深,但由于上染纤维的染料量加大,可能在织物表面的染料量相对较多,即使固色率提高,可能耐摩擦色牢度方面也会有所影响,MSD工艺减染料用量后染色样品的干/湿摩擦色牢度与常规工艺染色样品基本一致。
3·结果与讨论
(1)实验确定了MSD助剂的最佳配方和工艺条件:助剂XY①为8g/L,尿素为3g/L,JFC为0.8g/L,软水剂为0.1g/L,XY②的最佳用量为10~12g/L;一浸一轧染色液→烘干(100℃×5min)→一浸一轧固色液→汽蒸(100℃×2min)。
(2)在保证染色样品皂洗、耐摩擦色牢度不受影响的前提下,使用MSD染色方法可比常规染色节省10%~20%的染料,因此可节约染料方面的成本,并且一般不会引起色光变化,此外可提高染料在织物上的固着量,从而提高织物的K/S值。
(3)采用MSD轧染染色工艺在一定程度上提高了染料的利用率,减少了残液中染料的含量,减轻了污水处理的负担,降低了污水处理的成本,从而降低了染色废弃染料的排放量和生产能耗,符合纺织印染业“节能减排”的发展要求。
4·参考文献
[1]姚穆.纺织材料学[M].北京:中国纺织工业出版社,1998.
[2]邢建伟,周芬,田慧敏等.微悬浮体染色技术在羊毛染色中的应用[J].印染,2006(16):24~26.
[3]邢建伟,熊铃俐,田慧敏等.大豆蛋白纤维活性染料微悬浮体染色[J].印染,2006(13):5~6.
[4]王银银,徐成书,邢建伟,任燕,郑艳兰,先齐等.纯棉灯芯绒织物微悬浮体染色的研究[B].西安工程大学学报,2009(06).
[5]林细娇.染整试化验[M].北京:中国纺织出版社,2005.