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绢丝/粘胶合股纱活性染料染色工艺探讨

来源:印染在线 发布时间:2012年06月26日

根据正交试验结果可以看出,影响绢丝/粘胶合股纱K/S值大小的因素为:染浴的pH值>盐的用量>固色温度。当pH值升高到9~10时,K/S值也相应地变大,绢丝/粘胶合股纱的表面深度越深,同色性也有所提高;其次是NaCl的用量对绢丝/粘胶合股纱的K/S值影响也较大,绢丝/粘胶合股纱的K/S值随NaCl用量的增加而提高,但盐用量太高容易产生管道结垢且污染水质,综合考虑表7中主次的影响因素,得最佳工艺条件为:染料质量分数(对织物重)X%,NaCl 80g/L,固色温度80℃,染浴的pH9~10,浴比1∶30。

3放大样生产验证

用优化后的绢丝/粘胶合股纱活性染料染色工艺放大样生产一只暗红色样,并用同样的处方以常规工艺放大样,比较2只大样的K/S值及同色性,并按照《GB/T 3920—1997纺织品耐摩擦色牢度测试方法》和《GB/T 3921.2—1997纺织品耐水洗色牢度测试方法》测试其染色牢度。

3.1大样处方

绢/粘50/50合股纱线5kg,黄M-3RE(对织物重)0.5%,红M-8B(对织物重)1.2%,蓝M-2GE(对织物重)0.28%,NaCl 80g/L,固色温度80℃,染浴的pH9~10,浴比1∶30。

3.2测试结果比较

由表8可以看出,优化工艺比传统工艺质量指标有明显的提高,不但绢丝/粘胶合股纱的表面深度增加,同时绢丝/粘胶合股纱2种纤维上的同色性也有明显提高;皂洗牢度和摩擦牢度均有所提高,尤其是湿摩牢度能达到3~4级,能符合后道工序生产的要求。

4结论

(1)绢丝/粘胶合股纱活性染料染色优化工艺为:染料质量分数(对织物重)X%,NaCl80g/L,固色温度80℃,染浴的pH9~10,浴比1∶30。

(2)优化工艺与传统工艺相比,绢丝/粘胶合股纱表面深度及染料在2种纤维上的同色性增加,皂洗牢度和摩擦牢度均有所提高,能符合后序生产的要求,有效地提高产品质量。

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