3操作方法的改进
针对该品种浆纱开车时经轴多,穿绞线时间 长,纱线扭结易发生“簇梳”断头的问题,我们实行了以下浆纱操作法。
(1)针对提前穿好大、小绞线后再放浆开车 出现的纱线不上浆容易打绺黏连现象,我们改进 了操作方法,浆纱时先放浆,浆槽不开汽,把两浆槽的浸没辊全部抬起来,预烘不开汽,主烘温度设 定在60℃左右,保证纱线有足够的回潮及少量的 上浆,柔软不脆断。上落轴及打慢车时操作相同, 车速开起来以后再开蒸汽,并将浸没辊摇下一半, 使得纱线轻度带浆,并设定回潮率为13%,稳定 车速。
(2)尽量减少上落轴及穿绞线的时间,处理 断头和穿绞线时动作要快。
(3)大绞线的穿法必须保证可等分纱片,纱 片之间保留一定的距离,防止黏连,防止纱片之间 因为根数差异造成的片纱张力不匀而在分绞杆处断头
4 浆纱工艺参数及效果
经过以上工艺优选,最终浆纱工艺参数及织 造效果如下:浆液浓度7%~8%,浆液黏度5 s (漏斗水值为3.8 S),上浆率6%~7%,浆纱强力 290 cN,回潮率11%,增强率11.5%,减伸率 23.5%,浆纱毛羽数7根/m,毛羽贴伏率70%,好 轴率85%,台时断经1.7根,台时断纬4.1根。 通过工艺调整,纱线柔软光洁,毛羽少,浆纱干区 断头大大减少,织机效率达到90%~95%,每米 布浆料成本比配方1减少0.04元,且没有使用 PVA,达到了环保要求。
5 结语
(1)通过实践,Tencel 9.7 tex紧密纺品种的 上浆工艺路线为“大张力、高压力、低温度、低浓 度、低黏度、低上浆、高回潮、不用PVA”。
(2)纯Tencel紧密纺纱的上机、了机操作及 开慢车的操作方法必须改变,浆槽的温度与烘筒 的温度是关键,采用中低温上浆及降低烘筒温度, 对操作及织轴质量极为有益。
(3)通过低温上浆,降低浆槽温度及烘简温 度,在此品种每月100 km产量的情况下,能够降 低用汽成本1万元左右,如果继续在其他类似品 种上推广此工艺,即可节约更多能源和成本,这也 是纺织厂节能减排的一项重要举措。
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